2004/11
4#、5#风机抗电磁干扰,
确保机组安全运行
仪电车间
一、小组概况
二、选题理由
四、可行性分析
五、现状调查
六、原因分析
七、制定对策
八、具体实施
九、效果检查
十、标准化
十一、遗留问题
三、确定目标
索 引
一、小组概况一、小组概况
部门 热力仪电车间 QC小组名称 仪电车间第二QC小组
成立日期 2004年元月 登记日期 2004年元月
小组类型 攻关型
小组选题与目标值 4#、5#风机抗电磁干扰,确保机组成安全运行
成员一览表
序号 姓名 年龄 性别 职务 文化程度 接受QC教育时间
1 张永利 32 男 主任 大专 48小时
2 左占军 39 男 副主任 技校 48小时
3 王清泉 37 男 技师 技校 48小时
4 邓继亮 30 男 工程师 大专 48小时
5 杨桂年 40 女 工程师 大专 48小时
6 张彦亮 32 男 工程师 大专 48小时
7 席 伟 28 男 技术员 中专 48小时
8 安淑丽 32 女 大专 48小时
组长 张永利
二、选题理由二、选题理由
热力厂要为其它主体生产单位
服好务,时刻保炼铁、炼钢和制氧
等生产。仪电车间要时刻搞好汽轮
鼓风机安全运行,为高炉稳定送风
尽职尽责。增加屏蔽接地系统,修
改组态软件,增加安全措施,提高
仪表信号抗干扰能力,减少工人维
护劳动强度。
另一方面,只有挖掘内部潜力,增产降耗,稳定
生产,才能 确保总厂各项目标值的顺利实现,通过我
们QC小组共同研究,分析了现状,确定了重点工作目
标,为总厂各项目标值得顺利实现把“4#、5#风机抗
电磁干扰,确保机组安全运行”定为本次活动的课题。
三、确定目标
根据课题我们确定了目标:
保安全生产
创经济效益
提高抗电磁干扰能力
四、可行性分析
为了减少本次活动的盲目性,使我们的预定目标
得以圆满实现,我们首先对活动课题和目标值进行了
可行性分析:
汽轮机是供高炉冶炼的重要设备,我厂自2000年
实施风机电调(DEH)改造,风机运行全部实现了计
算机全过程自动化控制,设备上了水平,人员素质大
大提高。
我们QC小组以集中办班的形式,系统地学习抗
电磁干扰技术的理论知识,完全具备了施工要求。另
外,此次改造不需要财力投资,只需在原有DEH的基
础上进行改造即可完成。
四、可行性分析
人员
设备
环境
工艺
1.业务素质明显提高
2.责任心增强
1 .DEH改造后的设备
运行平稳
1 .协调单位大力配合
1 .工作经验不断丰富
2 .操作制度不断完善
目
标
可
行
五、现状调查
为了彻底摸清4#、5#机组的现状,找出存在的主要设备
的技术问题,我们同分厂主管领导、汽机操作人员、生产科
等共同召开了4#、5#风机现状分析会,并详细查阅了自4#、
5#风机DEH改造以来的误停、故障处理记录、机组检修纪录,
列出了过去机组故障频率统计表和排列图
序号 分类项目 频数 频率% 累积频率%
1 设备不合理性 54 54 54
2 仪表信号误动作 21 21 75
3 人员技术素质低 15 15 90
4 误操作 6 6 96
5 其他 4 4 100
结论 主要问题是:1.设备不合理性2.仪表信号误动作3.人员
技术素质低
4#、5#机组故障频率统计表
五、现状调查
根据排列图确定了主要因素,因次,我们决定第一个
PDCA循环就来解决这三个主要问题。
4#、5#机组故障排列图
设备不
合理
仪表信号
误动作
人员技术
素质低
误操作 其他
频数(次) 累计(%)
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
N=100
54
21 15
6 4
六、原因分析
我们对设备不合理性,仪表信号误动作,人员技术素质低,三个
主要因素进行了原因分析。从人、机、料、法、环、测六个方面共找
出了15项画在了原因结果图上,并对9项原因进行了逐条分析,找出
了主要原因并进行了分析论证。
影响因素 序号 分析论证
设备不合理
1
2
3
4
电压不稳时经常启停电机,容易产生强磁干扰。
机组运行方式经常改变,影响仪表信号测量。
电缆分布和走向不合理,内部之间形成干扰。
电缆材料不是很可靠,抗干扰能力差。
仪表信号误
动作
1
2
3
仪表信号偶然丢失。
仪表信号没有抗干扰措施。
一些灰尘吸附在接点上形成错误接通
素质低 1
2
人员技术素质低,对设备不了解 。
维修经验不足 。
主要原因分析论证表:
六、原因分析
环境方法
下面是因果图,并在图上标有主要因素
人员
责任心
不强
技术水
平不高
多次发现信号
波动不报告
处理问题
不深入
机组
机组运行方
式经常改变
电机产生
强磁干扰
原材料
电缆材料
不可靠
接线松动
检测手
段落后
分析方
法不对
供电系统
不稳定
环境温度高
粉尘湿度大
信
号
为
何
大
幅
波
动
?
检测手段
落后
测量方
法不当
测量
六、原因调查
根据因果图标出的主要因素以及分析论证表,我
们采用发扬民主,各抒己见并归纳的方法找出了影响
4#、5#机信号稳定的主要原因:
–2.人中责任心不强,处理问题不深入
–1.电机产生强磁干扰,影响仪表信号稳定
–3.接线端子长时间未检查造成松动
七、制定对策
三大主要原因找到后,我们QC小组成员献计献策,
针对主要因素逐条制定了相应的对策表:
序
号
原因 对策措施 执行人 时间 预期效果
1 电机启动产
生强磁干扰
1.避免用电高
峰启停电机
2.采取抗电磁
干扰技术措施
1.汽机
车间
2.张永
利
1.长期
1.电网相对波动较
小,产生干扰要小
些
2.大大提高仪表信
号抗电磁干扰能力
2 责任心不强 仪电车间加强
责任心教育
张永利 责任心明显提高
3 接线松动 制定定期巡检
制度
张永利 巡检到位,保证线
路完好
七、制定对策
针对抗电磁干扰技术,根据现场施工条件,大家
一致同意,将采取如下具体措施,就能有效地增强仪
表信号抗电磁干扰能力:
a.首先将4#、5#机控制柜和110V整流柜起吊悬空,
用合适的绝缘橡胶皮垫付在底座槽钢上,放下控制柜
后,用摇表进行测量,符合绝缘要求。b.检查现场所有
仪表信号电缆屏蔽接地情况,将其挑开,用绝缘胶布
包好将其绝缘。在控制柜内将所有屏蔽层连接起来,
用摇表进行测量,符合绝缘要求后再用单独电缆接在
柜内接地铜排上。c.单穿一根6平方毫米接地线,引至
零米接地铜排上,用标准表测量接地阻值,符合接地
电阻小于5欧姆要求。然后将接地线与4-5#机柜内接地
铜排连接起来,符合单点接地要求。d.将所有模板接地
线引至柜内接地铜排上,并紧固。e.零米接地铜排符合
远离电磁干扰区域要求。
八、具体实施
培训内容 主讲人 参加人 培训合格率
电磁干扰及措施 邓继亮
QC小组全体
成员
95%质量对生产的意义 杨桂年
如何增强责任心 张永利
通过举办技术培训,合格率都在95%以上,为以后1#机
的维修改进奠定了坚实的基础。
仪电举办技术培训,提高技术,增强责任心:针
对原DEH改造中存在的技术问题,我们利用业余时间
进行了技术培训:
实施一:加强职工培训,提高人员素质
八、具体实施
由于原DEH改造中没有采取抗电磁干扰措施,导致信
号抗干扰能力差,信号经常波动。加装屏蔽接地装置具体
实施目标如下:
一、改造屏蔽电缆,做到单点接地。
二、控制柜不能接地。
三、所有模板接地线要接地可靠。
四、接地铜排远离电磁干扰区域。
五、接地电阻小于5欧姆。
实施二:增加屏蔽接地装置,增强抗干扰能力
八、具体实施
1.教育职工牢固树立质量第一的思想;
2.在维修中发现不合理的工序及时处
理,决不留到下道工序中;
4.全体人员必须从自己做起,严格按
技术要求办事,发扬兢兢业业,一丝
不苟的工作态度。
3.对于因责任心不强造成质量问题的
要与以经济处罚挂钩;
实施三:严管理,抓质量
八、具体实施
就在我们全力实施对策时,4#机控制柜仍然接地,我们马
上召开会议,针对此问题,分析具体原因,并拿出可行措
施,进行了小的PDCA循环方案:
原因分析:责任心不强,某些仪表电缆仍然没有做到单
点接地。
序号 要因 措施 目标 负责人 时间
1 责任心不
强
加强思想教
育
增强职工
责任心
左占军 9-10
2 某些仪表
电缆没有
单点接地
继续排查,
找出问题所
在。
仪表电缆
做到单点
接地
邓继亮 10
九、效果检查
经过我们
QC小组全体
成员及全车间
职工的共同努
力,对对策认
真实施,逐步
实现了把事故
降为零的目标。
下面是实施前
后故障直方图:
5次
1次 0次
通过本次活动后,我们提高了理论实践技术水平,
积累了 维修经验,丰富了抗电磁干扰知识,锻炼了维
修队伍,为热力节约了可观的资金,对提高经济效益,
增加收入,做出了应有的贡献。
九、效果检查
直接经济效益
如果按每次事故影响机组停机一次计算,而每次高
炉抢修2小时,那么通过改造后直接经济效益为:
每人每
时检修
费用
吨铁价格
通过本次活动,把事故率降为了零,在一定程度上提
高了仪表在热力的地位,更提高了热力在总厂的形象。
经济效益
1800*80+50*20*2=146000元
每炉铁
产量
检修人
数
检修时
间
十、标准化
经过我们仪电车间QC小组不断努力和实施效果对比证明
我们QC小组采取的措施是合理的、科学的。我们进一步
巩固成果, 为铁厂多做贡献,我们特制定了标准化目标:
标
准
化
管
理
标
准
技
术
标
准
1、定期巡检制度标准
2、经济考核标准
3、谁在岗、谁负责
1、屏蔽接地技术标准
2、施工工艺标准
3、施工过程标准
十一、遗留问题
遗
留
问
题
今
后
打
算
此次改造后,还有一些小的问题存在;
1、仪表电缆和电源电缆、控制电缆没有分开;
2、电缆桥架没有分层和封闭;
3、仪表电缆没有单点分开。
不断完善管理制度,严格执行管理标准和技术标准。
坚持QC活动,在今后的机组大修中加以解决。
我们小组下一个课题是:
4、5#风机电缆改造,进一步提高抗电磁能力。
成果发表结束
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