AZ31B 镁合金电子外壳表面处理配套 Aspen 持液量
模拟分析实验报告
报告编号:MG-Aspen-Report-2025-001
实验对象:50mm 金属鲍尔环散堆填料、Mellapak 250Y 规整填料吸收塔
实验标准:GB/T 21580-2008《填料塔持液量测定方法》
编制人:_________
审核人:_________
编制日期:____年__月__日
目录
实验概述
实验部分
Aspen 模拟部分
数据对比与验证
异常分析与整改
结论与工程建议
附件
一、 实验概述
实验背景
AZ31B 镁合金电子外壳表面处理过程中会产生乙醇尾气,需通过填料吸收塔进行净化处理。持液量是吸
收塔水力学设计的核心参数,直接影响塔内气液接触效率与压降特性。本实验通过现场实测 + Aspen 模拟相
结合的方式,获取填料持液量数据,验证模拟模型可靠性,为工业化吸收塔设计提供数据支撑。
实验目的
测定不同液相流量下,散堆 / 规整填料的总持液量、静持液量及动持液量;
验证 Aspen Plus 内置 Onda 模型(散堆填料)、Billet & Schultes 模型(规整填料)的准确性;
分析实验与模拟数据偏差原因,提出模型优化与工程应用建议。
实验范围
工况范围:液相流量 600~900kg/h,气相流量 1500kg/h,温度 30℃,压力 ;
填料类型:50mm 金属鲍尔环、Mellapak 250Y 规整填料;
数据类型:实验实测值、Aspen 模拟值、理论公式计算值。
二、 实验部分
实验装置与设备
设备名称 规格参数 用途
小型填料塔实
验台
塔径 ,填料高度 6m
气液逆流接触,模拟工业
吸收塔
气液流量计
量程 600~1000kg/h(液相)、1200~1800kg/h(气相),
精度 ±1%
控制并记录气液流量
设备名称 规格参数 用途
持液量取样装
置
容积精度 ±1mL,含收集桶、量筒
收集塔内滞留液相,测量
体积
环境监测仪器 温度计(±℃)、压力表(±) 记录实验环境参数
实验方法
总持液量测定:采用快速放空法,气液稳定运行 30min 后,关闭进料阀门,快速放空塔内气相,收集滞
留液相并测量体积,计算总持液量;
静持液量测定:采用静置法,停止进料后静置 2h,收集塔内残留液相,计算静持液量;
动持液量计算:\(\text{动持液量} = \text{总持液量} - \text{静持液量}\);
每个工况重复实验 3 次,采用格拉布斯准则 / 狄克逊准则剔除异常值后取平均值。
实验工况设计
工况编号 液相流量(kg/h) 气相流量(kg/h) 填料类型 稳定运行时间(min)
1# 600 1500 50mm 鲍尔环 30
2# 700 1500 50mm 鲍尔环 30
3# 800 1500 50mm 鲍尔环 30
4# 900 1500 50mm 鲍尔环 30
5# 800 1500 Mellapak 250Y 30
实验原始数据(节选)
工况编
号
重复 1 总持液量
(m³/m³)
重复 2 总持液量
(m³/m³)
重复 3 总持液量
(m³/m³)
剔除异常值后平均值
(m³/m³)
1#
2#
3#
4#
5#
三、 Aspen 模拟部分
模拟模型设置
模拟软件:Aspen Plus V12;
单元模块:RadFrac(精馏 / 吸收模块);
物性方法:NRTL(适用于乙醇 - 水体系);
持液量模型:散堆填料选用 Onda 模型,规整填料选用 Billet & Schultes 模型;
操作参数:与实验工况完全一致,确保数据同源性。
模拟结果输出
工况编号 总持液量模拟值(m³/m³) 静持液量模拟值(m³/m³) 动持液量模拟值(m³/m³)
1#
工况编号 总持液量模拟值(m³/m³) 静持液量模拟值(m³/m³) 动持液量模拟值(m³/m³)
2#
3#
4#
5#
四、 数据对比与验证
总持液量数据对比
工况编
号
实验平均值
(m³/m³)
模拟值
(m³/m³)
公式计算值
(m³/m³)
模拟 vs 实验偏差
率(%)
一致性
判定
1#
精准合
格
2#
精准合
格
3#
精准合
格
4#
精准合
格
5# -
精准合
格
趋势对比分析
实验值、模拟值、公式计算值随液相流量的变化趋势完全一致,均呈正相关;
散堆填料持液量高于规整填料,符合两种填料的几何特性差异;
所有工况偏差率均≤%,远低于工程允许偏差(15%),验证了模拟模型的可靠性。
偏差原因分析
实验误差:快速放空法存在少量液相残留,导致实验值略高于模拟值;
模型假设误差:Aspen 假设填料均匀装填,实际实验中存在轻微偏析;
物性参数误差:模拟采用理论物性值,实际液相含微量杂质,表面张力略有差异。
五、 异常分析与整改
实验过程异常现象及处理
异常现象 根因分析 整改措施 整改效果
1# 工况重复数据波
动>5%
放空速度不一致,液相残
留量不同
标记阀门开度,固定放空
速度
整改后波动≤%
5# 工况模拟值略高
于实验值
规整填料装填错位,流道
堵塞
重新装填填料,确保波纹
方向一致
整改后偏差率降
至 %
整改闭环验证
所有异常整改后,重复实验数据均满足 ** 重复性≤3%、偏差率≤10%** 的验收标准,数据可靠性得到保
障。
六、 结论与工程建议
核心结论
Aspen Plus 内置 Onda 模型、Billet & Schultes 模型对本实验所用填料的持液量模拟精度较高,所有工况
偏差率均≤%,可直接用于工业化吸收塔设计;
持液量随液相流量增大而升高,散堆填料持液量高于规整填料,设计时需根据工艺负荷选择填料类型;
实验与模拟数据的一致性验证,证明了快速放空法 + Aspen 模拟组合方案的有效性,可为同类镁合金表
面处理尾气净化项目提供参考。
工程应用建议
填料选型:高负荷尾气处理推荐选用规整填料,其持液量低、压降小;低负荷工况可选用散堆填料,气液
接触效率更高;
操作参数优化:液相流量控制在 700~800kg/h,此时持液量适中,气液接触效率最佳;
模型优化:对于非标填料,建议通过实验测定修正系数,代入理论公式后再进行 Aspen 模拟。
七、 附件
附件 1:实验原始数据记录表
附件 2:Aspen 模拟参数设置截图
附件 3:数据对比可视化看板
附件 4:异常整改记录表