D线节拍生产项目总结会
一、现状分析
1、炉前、炉后每个时段产能输出差异大,生产过程不可控;
2、炉后段线体堆积现象严重,经常导致插件段停线,每天停线时间一般在
20-40分钟,停线损失工时较多;
3、人均产能较低。
二、改善目标
分钟
0
10
20
30
40
50
60
现状
目标
堆机停线LOSS TIME
20-40分钟
0分钟
台
0
1
2
3
4
5
6
现状
目标
人均产能目标
三、问题分析与改善
现 状 问 题 点
改 善 方 向
1.插件段 线体
A、无定义每段拉的拉速,作业过程中出现员工推板和拉板现象
B、员工间作业距离不一,出现有的线体载具紧挨,有的无载具,作业员有
的忙碌,有的空闲
C、工序间作业时间不均衡,SOP上 定义元件插入排列组合方式不合理
D、停线信息传达不合理,炉前LQC停线前不通知前面线体,导致载具紧挨,
开拉后易导致炉后线体堆机停线.
A.定义每段拉体在生产不同产能时对应的刻度值,使生产时每段拉体的速度是一样的,在第3段拉体安装节拍感应器
B.定义作业员间的距离和位置,每段拉体坐3个人,作业之间距离50CM
C、运用MOD作动作分析,尽量使每个工序间作业时间相等,确定每个PCB版本插件排列组合标准化
D、安装拉体链条电源总开关,控制插件段拉体的传送,停拉前IPQC需先通知助拉
2.工位布置不合理
A、工位《零件面检查》、《焊锡面检查》、《修补》里产品物流的方向与流水线的流动方向相反,产生逆流现象
B、扳板边、拉线、LQC检查线体人员过于拥挤,作业员间距离过小
C、流水线上的传送带有隔板,阻碍产品的流动.
A.将此3个工位安排在同一边线体,重新定义每个人的作业内容,将焊锡面检查与修补工位合并,只检查操作元件、线材的浮高、连锡、虚焊3种不良,每个人负责1块板
B.把随线修理位移出线体,增加扳板边、拉线、LQC检查3个工位的空间,加大作业员之间的距离
C.把流水线所有隔板去掉,保持产品流动的顺畅
3.作业后放板不规范,不同工位间放的板无标准,随意性大,而且操作完成后放板时间、数量不统一,经常导致后面的工序堆机停线.
A.在传送带上画上格子,定义要求每个格子只能放2PCS板,相邻间两个不同工序产品的摆列方式不能一样.
B.根据工位间距离、作业时间确定传送带速度.
现 状 问 题 点
改 善 方 向
4.线体不平衡
A、扳板边工位安排1个人扳板边,作业时间短,出现等待的空闲时间
B、拉线作业时间长,左手手指顶住线卡,作业强度大,易产生疲劳,且线
卡到PCB的距离长短不一,容易造成锁前挡板时线材顶住元件导致品质隐患
.
A.取消单独扳板边工位,将此作业内容与拉线工位合并,扳好板边后直接拉线,减少拿取的动作和时间
B.制作拉线治具,解放左手扶住板的动作,降低作业强度,使线卡与PCB之间的距离标准化,减少由拉线造成品质不良的隐患。
5.成品测试前的外观检查工位作业时间短,造成线体不平衡,作业内容与前
后工位有重复,作业内容主要是检查铝壳丝印清晰、螺丝是否打到位、线、
端子、胶盒有无损坏,机板是否装到位或未装入铝壳卡槽内。
A.取消此工位,把检查铝壳里面的事项安排到成品测试工位,成品测试在作业前须先检查此内容才能测试
B.为方便统一管理,把成品测试人员划到D线,有D线拉长统一管理
6.贴条码工位有1个人单独作业,作业时间短,产生等待空闲时间浪费,造成线体不平衡
A.取消单独贴条码工位,重新定义外观检查(检查线材端子)、贴条码与外观总检作业内容,外观检查工位检查线材端子和防水圈,贴条码与外观总检合并,贴条码后检查铝壳丝印与螺丝是否锁到位.
B.此3个工位合并后由4人减为3人.
四、改善前后对照(一)
Before
拉头段投板数量不可控,载具间距离过小或过大,每个时段产出变化大。
After
安装节拍器,使每个载具的距离相等,设定好拉速和载具的间距就可以保持产出稳定。
四、改善前后对照(二)
Before
剪脚后的焊锡面检查1人作业,经常出现堆机。
After
焊锡面检查与修补工位合并,消除堆机现象。
四、改善前后对照(三)
Before
作业时左手手指顶住线卡,右手拉线,极容易产生疲劳,此工位员工离职率高,而且塑胶线卡到PCB板边距离不均,易造成品质隐患。
After
导入拉线治具,降低作业强度,线卡与PCB板边距离标准化。
四、改善前后对照(四)
Before
作业间距过小,拉好线的板放在传送带的隔板上,造成堆机。
After
合并拉线工位,拉开作业间距。
四、改善前后对照(五)
Before
放板的托盘前后都有隔板,阻碍产品顺畅流动。
After
用木桥取代隔板,改变刷散热油与装铝壳作业时的努力度,缩短人的意识所造成作业时间长。
四、改善前后对照(六)
Before
锁前挡板后放机的数量和摆放方式凌乱,易造成后段工位堆积及漏测。
After
定义每个格子只能放2台机及统一摆放方式。
四、改善前后对照(七)
Before
绝缘测工位在测试程序运行期间移开绝缘棒头导体时,不良品会通过测试。
After
改善测试治具,增加防呆功能,减少作业时操作动作,缩短作业时间,作业时间由减少为。
五、改善前后停线时间
六、炉后作业柏拉图分析表(改善后)
七、改善前后生产效率对比
(一)改善前(9月份)与改善后(10月份)生产效率
(二)改善后生产效率推移图
八、改善成果
%
%
平衡率
改善前
改善后
68
66
0
人员(位)
生产绩效(PPH)
停线时间(min)
改善前后数据比较表
九、IE改善心得与感言
谢谢!