目录
选题1
现状调查2
目标设定与分析3
原因分析4
主要原因确认5
改进措施的制定和实施6
效果检查7
标准化8
1
1、选题
2003至2005年间质量通病损失排列
“混凝土工程”质量通病为当前造
成损失最严重的问题。
2
1、选题
因此,选定本次质量改进课题为:
降低混凝土工程质量通病损失
3
2、现状调查
2003至2005年间混凝土工程质量通病损
失排列
“混凝土裂缝” 为混凝土工程当前造成
损失最严重的质量通病。
4
2、现状调查
所以,确立本次质量改进需要解决的
对象为:
混凝土裂缝
5
3、目标设定与分析
本次质量改进设定的目标为:
6
3、目标设定与分析
目标的可行性分析:
9545*(%*50%)=(元/100万元产值)<8000(元/100万元产值)
混凝土裂缝损失
所占比例
假如本次改进可
解决50%的问题 只要解决50%的“混凝土裂缝
”问题,目标就可以实现!
结论:目标可行!
公司领导支持
改进小组由经验丰
富的技术人员和施
工工人组成
7
4、原因分析
“混凝土裂缝”由“管理不到位”和五个方面技术原因造成:
混凝土裂缝
管
理
不
到
位
干
缩
裂
缝
塑
性
收
缩
裂
缝
沉
陷
裂
缝
温
度
裂
缝
化
学
反
应
裂
缝
8
4、原因分析
分析1:
管
理
不
到
位
施工技术检
验监督不足
未设施工技术监
督岗位
9
4、原因分析
分析2:
干
缩
裂
缝
混凝土内外
水分蒸发程
度差异大
水泥收缩量较大
用水量过大
养护时间过短
未设置收缩缝
10
4、原因分析
分析3:
塑
性
收
缩
裂
缝
混凝土在终凝前
强度过小
混凝土在终凝前
表面失水过快
水泥强度过小
水灰比过大
基层和模板未浇水
均匀湿透
未保持终凝前表面
湿润
未设置遮阳和挡风
设施
11
4、原因分析
分析4:
沉
陷
裂
缝
结构地基土质
不均匀或松软
回填土浸水或
未压实
模板拆除不
当
施工前未夯实和
加固
地基被水浸泡
回填区无疏水措
施
回填后未进行压
实处理
模板拆除时间过
早
模板拆除先后次
序错误
12
4、原因分析
分析5:
温
度
裂
缝
大量水化热聚积
环境温差过大
所用水泥水化热过
大
水泥用量过大
混凝土的搅拌加工
工艺不当
无辅助措施控制混
凝土的温升
混凝土养护不足
寒冷季节未设置保
温措施
13
4、原因分析
分析6:
化
学
反
应
裂
缝
碱骨料反应
钢筋锈蚀
骨料碱活性过
大
水泥和外加剂
碱性过大
混凝土浇筑、
振捣不良
钢筋保护层较
薄
钢筋未涂防腐
涂料
14
5、主要原因确认
确认1:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
未设施工技术监督岗位
未设施工技术监督岗位,技术措施落实不
到位,管理缺位必然会导致质量缺陷。
经核实并现场暗查,各项目部均未设施工
技术监督岗位,未能对技术措施落实情况
进行有效监督。
是
15
5、主要原因确认
确认2:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
水泥收缩量较大
使用高热水泥会导致混凝土收缩量较大。
经调查,2003年至2005年,各项目部所用
水泥全部为中低热水泥或粉煤灰水泥,均
为收缩量相对较小的水泥。
否
16
5、主要原因确认
确认3 :
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
用水量过大
用水量过大会导致混凝土表面与内部的蒸
发量差异过大,从而产生收缩裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部搅拌站对混凝土的
用水量均无精确计量;根据操作人员提供信息,
为保障混凝土强流动性,便于泵送,一般都会采
用偏大的用水量。
是
17
5、主要原因确认
确认4 :
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
养护时间过短
经试验证明,养护的时间越长,混凝土单
位面积内的裂缝数量呈下降趋势(如图)。
经统计核实,2003年至2005年,各项目部掺用缓凝型外加剂
的混凝土工程共1546项,仅有11项按《混凝土结构工程施工
质量验收规范》(GB50204-2002)第条第2款的要求养
护满14天,其它1535项的养护时间在5至13天之间,养护时间
符合率仅有%左右。
是
18
5、主要原因确认
经试验证明,养护的时间越长,混凝土单位面积内的裂
缝数量呈下降趋势:
19
5、主要原因确认
确认5 :
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
未设置收缩缝
经验证明:未设置收缩缝的混凝土相对会
出现较多裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部在混凝土施
工均设置了收缩缝,在调查的22项混凝土
施工中,只有1项的收缩缝不符合标准要求。
否
20
5、主要原因确认
确认6:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
水泥强度过小
水泥强度过小,会导致混凝土表面失水过
快,从而产生裂缝。
经调查,2003年至2005年,各项目部选用
的水泥均为干缩值较小早期强度较高的硅
酸盐或普通硅酸盐水泥。
否
21
5、主要原因确认
确认7 :
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
水灰比过大
水灰比过大,会导致混凝土塑性收缩而产
生裂缝。
经核实并现场暗查,为保障混凝土强流动性,便
于泵送,现场混凝土工一般都会采用偏大的用水
量,导致水灰比较设计偏大。经实测22项混凝
土施工,全部水灰比较设计偏大。
是
22
5、主要原因确认
确认8 :
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
基层和模板未浇水均匀湿透
基层和模板未浇水均匀湿透,会导致混凝
土表面失水过快而产生裂缝。
经核实并现场暗查,各项目部在混凝土结
构地基施工均将基层和模板浇水均匀湿透,
未发现不符合。
否
23
5、主要原因确认
确认9 :
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
未保持混凝土终凝前表面湿润
未保持混凝土终凝前表面湿润,也会导致
混凝土表面失水过快而产生裂缝。
经核实并现场暗查,各项目部在混凝土施
工中均采取不同措施保持混凝土终凝前表
面湿润,未发现不符合。
否
24
5、主要原因确认
确认10 :
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
未设置遮阳和挡风设施
未设置遮阳和挡风设施,会导致混凝土表
面失水过快而产生裂缝。
经核实并现场暗查,各项目部在混凝土施
工中普遍存在遮阳和挡风设施不足的问题。
是
25
5、主要原因确认
确认11:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
施工前未夯实和加固地基
施工前未夯实和加固地基,地基不稳定,
会导致沉陷裂缝。
经核实并现场暗查,各项目部在地基施工
前均采取了必要的夯实和加固措施。
否
26
5、主要原因确认
确认12:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
地基被水浸泡
地基被水浸泡造成地基不稳定,会导致沉
陷裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部在地基施工
前均抽干积水再施工,基本上不存在被水
浸泡现象。
否
27
5、主要原因确认
确认13:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
回填区无疏水措施
回填区无疏水措施,被水浸泡造成回填区
不稳定,会导致沉陷裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部在地基回填
施工后,普遍存在无疏水措施或疏水措施
不足的情况。
是
28
5、主要原因确认
确认14:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
回填后未进行压实处理
回填后未进行压实处理,造成回填区不稳
定,会导致沉陷裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部在地基回填
施工后,均进行了压实处理;抽查2003年
至2005年间的施工记录,压实测量数据基
本符合施工规范要求。
否
29
5、主要原因确认
确认15:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
模板拆除时间过早
模板拆除时间太早,混凝土未完全凝固,
会导致沉陷不均,产生沉陷裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部为了赶工,
普遍存在提前拆除模板的情况。
是
30
5、主要原因确认
确认16:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
模板拆除先后次序错误
模板拆除先后次序错误导致沉陷不均,会
产生沉陷裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部普遍存在由
不熟练工拆除模板,拆除先后次序不符合
施工规范的情况。
是
31
5、主要原因确认
确认17:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
所用水泥水化热过大
所用水泥水化热过大,混凝土浇筑后,在硬化过
程中,水泥水化产生大量的水化热,较大的温差
造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,产生温度
裂缝。
经调查,2003年至2005年,各项目部所用
水泥全部为中低热水泥或粉煤灰水泥,不
存在所用水泥水化热过大的问题。
否
32
5、主要原因确认
确认18:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
水泥用量过大
水泥用量过大会造成水泥水化热过大,导
致温度裂缝。
经调查,2003年至2005年,各项目部均将
水泥用量控制在规范要求的450公斤/立方米
以下。
否
33
5、主要原因确认
确认19:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
混凝土的搅拌加工工艺不当
混凝土的搅拌加工工艺不当,搅拌不均匀,
会造成内部与外部较大的温差,热胀冷缩
的程度不同,产生温度裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部在大量采用
新型水泥情况下,普遍仍然使用传统的三
冷搅拌工艺。
是
34
5、主要原因确认
确认20:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
无辅助措施控制混凝土浇筑过程的
温升
无辅助措施控制混凝土的温升,会造成内
部与外部较大的温差,热胀冷缩的程度不
同,产生温度裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部在高温季节
浇筑时未采用搭设遮阳板等辅助措施控制
混凝土的温升。
是
35
5、主要原因确认
确认21:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
混凝土养护不足
混凝土养护不足,会造成内部与外部较大
的温差,热胀冷缩的程度不同,产生温度
裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部为了赶工,
加上人力较紧张,普遍存在混凝土养护不
足的情况。
是
36
5、主要原因确认
确认22:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
寒冷季节未设置保温措施
寒冷季节未设置保温措施,会造成内部与
外部较大的温差,热胀冷缩的程度不同,
产生温度裂缝。
经现场暗查并核实,各项目部普遍存在寒
冷季节未设置保温设施的情况。
是
37
5、主要原因确认
确认23:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
骨料碱活性过大
骨料碱活性过大,导致化学反应而引起裂
缝。
经调查,2003年至2005年,各项目部所选
用骨料均为碱活性小的砂石骨料。不存在
骨料碱活性过大的问题。
否
38
5、主要原因确认
确认24:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
水泥和外加剂碱性过大
水泥和外加剂碱性过大,导致化学反应而
引起裂缝。
经调查,2003年至2005年,各项目部所选
用的外加剂均为低碱水泥和低碱或无碱的
外加剂。
否
39
5、主要原因确认
确认25:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
混凝土浇筑、振捣不良
混凝土浇筑、振捣不良,有害物质进入混
凝土,使钢筋产生锈蚀,锈蚀的钢筋体积
膨胀,导致混凝土胀裂。
经现场暗查并核实,各项目部在凝土浇筑、
振捣施工时,均有质监员、监理工程师旁
站,存在浇筑、振捣不良的可能性较小。
否
40
5、主要原因确认
确认26:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
钢筋保护层较薄
钢筋保护层较薄,有害物质容易进入混凝
土使钢筋产生锈蚀,锈蚀的钢筋体积膨胀,
导致混凝土胀裂。
经现场暗查并核实,各项目部所抽查的钢
筋保护层的厚度均合格。
否
41
5、主要原因确认
确认27:
末端原因
技术论证
现场确认
是否为主要原因
钢筋未涂防腐涂料
钢筋未涂防腐涂料,有害物质容易进入混
凝土使钢筋产生锈蚀,锈蚀的钢筋体积膨
胀,导致混凝土胀裂。
经现场暗查并核实,各项目部钢筋未涂防
腐涂料的情况较普遍。
是
42
5、主要原因确认
经上述确认,造成“混凝土裂缝”的主
要原因有13项:
未设施工技术监督岗位 用水量过大
养护时间过短 水灰比过大
未设置遮阳和挡风设施 回填区无疏水措施
模板拆除时间过早 模板拆除先后次序错误
混凝土的搅拌加工工艺不当 无辅助措施控制混凝土浇筑过程的温升
混凝土养护不足 寒冷季节未设置保温措施
钢筋未涂防腐涂料
43
6、改进措施的制定和实施
根据确认的13项主要原因,制定和实施如下改进措施:
序
号
主要原因 对策 目标 具体措施
措施实施
负责人
实施限期
1 未设施工技术监
督岗位
设施工技术监督
岗位
所有项目部设置施
工技术监督岗位
由各项目部负责人任命专职或兼职施工技
术监督员,对以下各项措施进行监督;总
部技术部设技术巡视员,对实施情况进行
监督。
各项目部
负责人+总
部技术部
*年*月*日起
2 混凝土的用水量
过大
严格执行配合比
设计给定的用水
量。
按配合比设计给定
的用水量执行率
100%
采用精确度较高的计量方式,严格控制混
凝土搅拌和施工中的配合比,混凝土的用
水量绝对不能大于配合比设计所给定的用
水量。
各项目部
搅拌站负
责人
*年*月*日起
3 混凝土的养护时
间过短
适当延长混凝土
的养护时间
所有混凝土养护时
间按15天执行
混凝土养护时间统一按15天执行,冬季施
工时适当延长混凝土保温覆盖时间,并涂
刷养护剂养护。
各项目部
搅拌站负
责人
*年*月*日起
4 水灰比过大 严格控制水灰比
按配合比设计给定
的水灰比执行率
100%
严格按配合比设计给定的水灰比执行,掺
加高效减水剂来增加混凝土的坍落度和和
易性,减少水泥及水的用量。
各项目部
搅拌站负
责人
*年*月*日起
5 未设置遮阳和挡
风设施
设置遮阳和挡风
设施
遮阳和挡风设施设
置率100%
设置遮阳和挡风设施,及时养护。在高温
和大风天气重点检查。
各项目部
混凝土施
工负责人
*年*月*日起
6 回填区无疏水措
施
在回填区设置疏
水措施
回填区疏水措施设
置率100% 在回填区设置围挡、排水沟等疏水措施。
各项目部
回填施工
负责人
*年*月*日起
44
6、改进措施的制定和实施
序
号
主要原因 对策 目标 具体措施
措施实施
负责人
实施限期
7 模板拆除时
间太早
养护期满再拆
除模板
所有混凝土均养护期
满再拆除模板
所有混凝土均养护期满再拆除模板。
各项目部
混凝土施
工负责人
*年*月*日起
8 模板拆除先
后次序错误
采用合理的模
板拆除先后次
序
模板拆除先后次序全
部正确无误
每次拆除模板前,由技术员根据实际情况
编制拆除方案,并经项目部工程师审核通
过后,严格按方案执行。
各项目部
混凝土施
工负责人
*年*月*日起
9
混凝土的搅
拌加工工艺
不当
改进搅拌加工
工艺
100%采用改进后的
新搅拌工艺
在传统的三冷技术的基础上采用二次风冷
新工艺,降低混凝土的浇筑温度。
各项目部
搅拌站负
责人
*年*月*日起
10
无辅助措施
控制混凝土
的温升
采用辅助措施
控制温升
所有大体积混凝土浇
筑过程使用辅助措施
控制温升
在大体积混凝土内部设置冷却管道,通冷
水或者冷气冷却,减小混凝土的内外温差。
各项目部
混凝土施
工负责人
*年*月*日起
11 混凝土养护
不足
加强混凝土养
护
所有混凝土采用新的
养护方案
混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、麻片
等覆盖,并注意洒水养护,适当延长养护
时间,保证混凝土表面缓慢冷却。
各项目部
混凝土施
工负责人
*年*月*日起
12
寒冷季节未
设置保温措
施
寒冷季节设置
保温措施
寒冷季节100%设置
保温措施
在寒冷季节,混凝土表面设置保温措施,
及时覆盖塑料薄膜或者潮湿的草垫、麻片
等。
各项目部
混凝土施
工负责人
*年*月*日起
13 钢筋未涂防
腐涂料
钢筋涂防腐涂
料
所有主要钢筋涂防腐
涂料
在钢筋表层涂刷防腐涂料。
各项目部
钢筋施工
负责人
*年*月*日起
45
7、效果检查
检查1:
46
7、效果检查
检查2:
确立“楼地面工程”质量通病为下
一PDCA循环改进对象。
“混凝土工程”质量通
病已不再是最突出的问
题。
47
7、效果检查
48
7、效果检查
检查3:
“混凝土裂缝”已不再是混凝土工程
质量通病的主要问题。
将“露筋”列为混凝土
工程质量通病需要关注
的问题。
49
7、效果检查
50
8、标准化
对本次质量改进活动,采取以下标准化
措施:
1、修订公司《质量通病防治技术管理规范》,将本次质量
改进活动形成的混凝土裂缝防治措施纳入其中。
2、将本次质量改进活动形成的质量改进有效程序,编写成
《质量改进程序》,用于规范公司今后的质量改进活动。
51