检验人员的质量意识培训
2
课程大纲
第一讲 质量的概念
第二讲 企业中的质量人
第三讲 检验与质量
第四讲 检验员的层次
第五讲 质量意识点滴
第六讲 总结及答疑
附件1:海尔的质量观
附件2:质量意识漫画
附件3:改善案例
3
第一讲 质量的概念
质
量
标
兵
1、经常参加质量改善活动
2、提出合议化建议五项
3、工作按时完成率100%
4、各方面表现好
5、没有质量罚款的记录
6、团结同事,为人谦和
7、长期从事质量管理工作
?????
4
质量的概念
质量 quality
一组固有特性满足要求的程度
克劳斯比質量的定義
質量的定義就是符合要求,而不是好。“好、卓越、美
麗、獨特”等述語都是主觀的和含糊的。
质量包含了服务!
5
质量的概念
品管大师克劳斯比的品质理念:
“一次成功”、“零缺陷”
质量管理的四大定理:
1、质量应被定义成符合要求,而不是好或优秀;
2、质量体系的原则是预防不合格,而不是对不
合格进行评审;
3、工作标准应该是零缺陷,而不是差不多就行;
4、以不合格付出的代价来衡量质量,而不是用
不合格的百分比来衡量质量。
6
质量的概念
戴明的十四点:
1、目标恒久;
2、拒绝错误和消极;
3、停止对检验的依赖;
4、不要将价格作为采购导向;
5、持续改善;
6、培训、再培训;
7、领导的协助;
8、排除恐惧;
9、部门协调;
10、避免空洞的口号和说教;
11、消除数字配额;
12、排除阻碍员工工作热情的因素;
13、实施生动的教育和训练;
14、立即行动;
7
质量理念:
质量不是口号,应贯穿于我们工作中
的每个细节!
游戏总结:
1、不接受和传递不合格品;
2、质量是我们的过程表现,而不是检验结
果;
3、质量观念跟传染病一样,有极强的感染
力;
4、改善是质量提升的精髓;
5、质量的描述应具体化;
6、统计分析很重要;
7、服务是质量的重要组成部分;
8、一次就作对;
9、培训的意义;
8
美国汽车事故法律判决(1996)
序号 品 牌 亿美元 次 品 说 明 损 伤
1 通 用 雪佛莱BLAZER车门锁 截瘫
2 福 特 PINTO油箱 严重烧伤
3 福 特 MUSTANG油 严重烧伤
4 通 用 PICKUP卡车油箱 严重烧伤
5 铃 木 SAMURAI操纵系统 截瘫
6 福 特 BRONCO Ⅱ操纵系统 脑损伤
7 通 用 OLDSMOBILE无汽油关闭
阀
两人死亡
8 丰 田 CORONA油箱 严重烧伤
9 福 特 PICKUP安全带 (张紧限位
器)
14岁少年截瘫
10 福 特 BRONCO Ⅱ操纵系统 截瘫
11 克莱斯勤 VOYAGER制动系 1个母亲和3个小孩死亡
12 通 用 OPEL 油箱 严重烧伤
13 通 用 变速箱缺陷 截瘫
9
1、一加“波音747”共有450万个零件,要2万
多家协作厂商来共同完成,如果以1%不良算
的话,就有万个零件有问题。
2、“阿波罗”登月号共有580万个零件,如果
以1%不良算的话,就有万个零件有问题,
即使以目前最好的公司的质量水平
()也有6000个零件有问题,
哪怕是一亿分之一的不良都会造成致命的危
害。
1%不良的品質水準代表什麼意義?
10
1%不良的品質水準代表什麼意義?
每小時有20﹐000郵件丟失
每天有15分鐘飲用不淨水
每周有5﹐000手術錯誤
主要機場每天至少有4次事故
每年有200﹐000藥物處方錯誤
每月有七天停電
11
零缺陷
當你買一瓶藥,你當你買一瓶藥,你
是否期待每一顆都是否期待每一顆都
是好的是好的??
當你搭飛機,你是當你搭飛機,你是
否期待每一次起飛否期待每一次起飛
與降落都成功與降落都成功??
是否零缺點的觀念是否零缺點的觀念
可以應用到你的流可以應用到你的流
程上甚至產品上程上甚至產品上??
100-1=0!
没有最好!
只有更好!
12
第二讲:企业中的质量人
一、和谐精神
通用电器CEO杰克.韦尔奇:
一滴蜂蜜比一加仑胆汁能捉住更多的苍蝇!
讨论:和谐精神在我们实际工作中的表现。
13
企业不要独行侠;
做凝聚力的聚集点;
拥有一颗宽容的心;
快乐和沟通;
14
二、责任感
德国大众公司的训言:
没有人能够想当然地“保有”一份好工作,
而要靠自己的责任感去争取一份好工作!
讨论:责任感在我们实际工作中的表现。
15
工作本身就意味着责任;
承担责任等于把握机会;
拒绝抱怨;(牌是上帝
发的)
在其位谋其事;
16
三、忠诚敬业
洛克菲勒对忠诚员工的故事!
忠诚是一种美德;
公司就是你的船;
敬业的最大受益者是你自己;
像老板一样热爱公司;
与上司保持同步;
17
四、以服从为天职
沃尔玛集团的“无条件服从”!
服从:完美执行的密码;
拒绝任何借口;
自动自发;
18
五、勇于挑战
麦当劳第二代掌门人雷.克雷克的座右铭:
“才能”不能,太多有才能的人并未成功;
“天才”不能,被埋没的天才屡见不鲜;
“教育”不能,高学历的蠢才多的是;
只有“坚韧”和“挑战”是无敌的。
超越自我;果敢者赢!
19
六、创意可贵
美国花旗集团的格言:
当人人都认为灾难将发生
时,创意却可以把它变成机
会!
不要习以为常;
怀疑的眼光;
是否可能更好;
20
七、 渴望学习;保持一
颗对未知领域的好奇心。
学习代表着谦虚;
学习代表着责任;
学习代表着目标;
学校代表着完美;
21
八、适应能力
机会总是垂青适者;
职场上的变色龙;
主动去适应公司和老板(上级);
好的工作就是适合自己的工作;
反省自身;
22
交期
废品
品质标准
改善作业
顾客投诉
设备故障
???
我是一个小人物,应该
和我关系不大吧!!
23
第三讲:检验和质量
時期
(年代)
項目
演進
使用方法 品質導向 制 度 負責部門 強 調
1900
∣
檢 驗
檢驗工具
和 方 法
檢驗品質 QI 檢驗部門
品質的
均一性
1930
∣
製 造
統計工具
和 技 術
控制品質 QC 製造部門 減少檢驗
1950
∣
設 計
建立品質
保證系統
建立品質
QA
TQC
TQA
各 部 門
預防品質
失敗
1980
∣
管 理
動員組織
人力、使用策略
管理
管理品質
ISO 9000
CWQC
TQM
所有人員
顧客和
消費者
的滿意
24
单纯的检验就是:
擦屁股!
检验是一把双刃剑!
25 九月 2020 25
浪费分布在整个价值流中
多余的库存
返工
等待时间
过多的搬运
多余的移动距离
测试与检验
浪费构成了成本的
主要部分!!!
由于管理不足造
成的浪费
隐藏的工厂
价值流向顾客
在顾客眼中能提供产品价值
的过程
•顾客付钱的特征与特性….
26
检验就是成本;
检验就是浪费;
检验就是事后纠正;
检验就是心中没底;
检验就是对工作质量
不放心的一种不得已
而为之的短期手段!
27
正确的质量理念:
检验应该融入到每个过程
责任人的意识中去;
每个人都要有“检验”的
观念;
检验的目的是:减少检验
直致消除检验;
不要对“检验”的 存在
习以为常而依赖“检验”
;
28
课堂作业:
检验过程控制图:
1、过程控制关系图;
2、过程控制龟型图;
(课堂上画及讲解!)
29
第四讲 : 检验人员的层次
1、判断型检验员;
2、纠正型检验员;
3、统计型检验员;
4、分析型检验员;
5、改善型检验员;
6、培训型检验员;
30
判断型:
只作判断和必要的记录;
制造质量与我无关;
事不关己,高高挂起;
对存在的问题熟视无睹;
工作没有热情,像一台检
验设备;
31
纠正型:
告诉员工正确和错误;
偶尔也会发现过程问题并
要求调整;
不会总结规律及观察趋势;
很多时候停留在表象;
32
统计型:
记录完善和具体;
熟练运用QC七大工
具;
掌握问题(缺陷)
的规律和趋势;
定期的统计图表
(看板);
33
分析型:
勤于观察(过程);
爱动脑子;
会总结规律;
追究根本原因;
有预防观念;
34
第一个为什么:为什么停机了 ?
机器过载,保险丝烧断。
第二个为什么:为什么会过载 ?
轴承润滑不够。
第三个为什么:为什么润滑不够 ?
机油泵没有抽上来足够的油。
第四个为什么:为什么机油泵抽油不够 ?
泵体轴磨损。
第五个为什么:为什么泵体轴磨损 ?
金属屑被吸入泵中。
第六个为什么:为什么金属屑被吸入泵中 ?
吸油泵没有过滤器
。。。。。。 直到找到根本原因为止
实现 0 故障的对策
35
改善型:
经常打“小报告”;
主动的建议和提案;
“爱管闲事”;
拒绝“重复发生”;
热衷各种QC活动;
36
培训型:
来自内心的热情;
良好的沟通;
乐于助人;
感染力;
走到哪里都是明亮
的质量符号;
既怕又爱还尊重;
37
课堂调查并讨论:
你是哪种类型的检验员?(专用调查表)
哪方面做得不够?有何困惑?
今后的打算?
38
第五讲:质量意识点滴
徶开空洞的说教,从点滴做起!
39
一、对工人
1、公正的心;
2、细致、严谨;
3、权威性;
4、服务的姿态;
5、要管“闲事”;
6、熟悉过程;
7、多巡视、观察;
8、良好的沟通;
9、帮助及培训;
40
二、对制造部门领导
1、不卑不亢;
2、坚持原则;
3、质量第一;
4、工作效率;
5、敢于批评;
6、协调矛盾;
7、真诚帮助;
8、事实说话;
9、“我们”原则;
41
三、对技术人员
1、敢于怀疑;
2、主动建议;
3、统计分析;
4、效果对比;
5、无私奉献;
6、标准第一;
42
四、对同事
1、团结是基础;
2、沟通很重要;
3、信息要共享;
4、帮助不可少;
5、分析常研讨;
6、改善大家挑;
7、缺点多挑剔;
8、优点常彰表;
9、气氛要活跃;
10、热情似火烧;
43
1、承担责任,
不要推辞;
2、拒绝借口,
服从第一;
3、勤打“报告”
,
拉近距离;
4、多提建议,
彰显能力;
5、策划当先,
完美主义;
五、对上司
44
六、对工作
朝气蓬勃,热情洋溢;
一丝不苟,严谨细致;
勤于观察,多用脑子;
统计分析,找出趋势;
提出建议,付诸实施;
任劳任怨,承受磨砾;
自我提升,表率第一;
顶住压力,多管“闲事”;
单纯检验,不是目的;
45
七、其它
质量意识是这样“炼”出来的:
“烧炉”原则!
46
第六讲、总结
质量人
检验员
过程控制
产品监控
品质保证
质量检验
预防
纠正
47
答疑
Q & A
48
海爾—中国企业质量管理典范
1984年成立.
從單一冰箱發展到擁有八十六類,一萬三千多個規格的產品群.
在全球有7個工業園,46家工廠,15個設計中心.
營業額從虧損147万人民幣,成長至2001年,營業額為602億人民
幣.业绩增长1万多倍,并保持年80%的平均增长速度。
2000年品牌價值320億人民幣.
產品已出口至世界一百六十多個國家或地區.
正式被寫入哈佛案例的大陸企業.
十六年來,平均年成長率80%,被美國「家電」雜誌評為全球家電
業成長速度最快的企業.
附件1:海尔的质量观
49
张瑞敏曾举过一个经典例子:
如果让一个日本人每天擦6遍桌子,他
们会一丝不苟每天擦6遍,而我们中国的
员工第一天擦6遍,第二天也会擦6遍,
第三天擦5遍,第四天4遍……
张瑞敏说:“工艺上的小差距往往
显示民族素质上的大差异”
这就是为什么我们引进的一流设备,
而质量却达不到原由水平;我们的产品
产量能达世界第一,而我们的价格只是
人家的十几分之一,甚至几十分之一
50
“海尔的质量以一把大锤砸出的…”
海尔1985年曾经以砸冰箱事件闻名全国。1985年海尔生产
的第一批冰箱不合格,张瑞敏就坚决把有毛病的76台冰箱
拿出来,砸掉了。通过这件事,使得海尔全员的质量意识
大大地提高。
在1988年12月就得全国同行业的第一块金牌。
拿到金牌之后,张瑞敏又给他的员工说:我们拿到的是一
块全运会的金牌,下一步我们就要拿奥运会金牌。
所以海尔的员工就树立起严格地质量观。所有的员工都知
道,我们要拿奥运会金牌,我们要以质量使得我们的产品
走向全球,质量创名牌。
51
海爾品質觀念—
1.高標準,精细化,零缺陷;
2.優秀的產品是優秀的人做出來的.
海爾售後服務理念—
(1)用戶永遠是對的.
(2)如果用户错了,请参照第一条
华陵工业
52
附件2: 品质漫画
认
请
自
己
很
重
要
53
合作才可达成功
54
要经受得起诱惑,否则危险就是前面
55
做事要专注
56
57
凡事成功需趁早
58
需意志时莫放弃
59
乐与沟通是潜质
60
吃苦耐劳,忍辱偷生
61
保持乐观是关键
62
团结心态要常有
63
预见危机善处理
64
动力之源是好奇
65
学会克服自己的恐惧感
66
把别人的优点学过来
67
不要让糟糕的产品品质制约了我
们前进的脚步!
68
质
量
要
上
去
,
成
本
要
下
来
。
69
附件3:改善提案
一、前言:
平果铝业公司碳素厂座落在美丽的右江河畔,
生产优质予焙阳极。厂属成型车间担负生阳极
生产任务,是予焙阳极生产中的关键工序。其
中斗式提升机负责将干骨料从高楼部1楼送至7
楼筛分配料工序,是生阳极生产流程中的关键
设备之一。
70
二、小组简介
小组
名称
平果铝业公司碳素厂成型车间设备QIT小组
成立
时间 成立地点 成型车间设备组
课题
名称 解决斗式提升机地坑漏料问题
小组
类型 攻关型 组 长 文克
活动
时间
活动次数 21次
小组
成员
文克 刘予湘 张仁忠 田海峰 梁献崇 李 军 康 彤 周贵黔 敖成永 曹国军 姜潮阳
71
三、制订详细的活动计划
针对本次活动,小组于5月6日制定了活动
计划 。
活动环节
选 题
现状调查
制订目标
原因分析
制订对策
对策实施
效果检查
总 结
72
四、我们的选题理由
1、公司要求九九年度继续做好节能降耗工作。
2、碳素厂计划在九九年度通过“无泄漏工厂”验收。
3、斗式提升机一直以来漏料频繁,造成车间环境恶劣、浪费大量原料(见表-3)。
98年9月-99年5月漏料情况统计表
月份 平均
漏料量
(t)
10 10 11 10 11 11
制表:梁献崇 日期:1999年6月10日
每月平均漏料多达吨,造成损失约11,025元!
73
五、现状调查
98年9月-99年5月斗式提升机地坑漏料情况统计分析结果。
98年9月-99年5月漏料情况统计表
序 号 项 目 次 数 累计次数 累计比率
%
A 溜管漏料 35 35
B 斗提围板
破损
3 38
C 被动滚轴孔
密封不好 2 40
D 观察门未
关严
2 42
E 其它 3 45 100
合计 45
制表:李 军 日期:1999年6月10日
74
结论 :影响斗式提升机地坑漏料的主要问题是
A项:溜管漏料,占总缺陷数的%。
75
六、制订活动目标
制订目标依据:
1、根据我们从青海考察的数据,他们斗提地坑漏料均能控制在3吨以下,有经验
可借鉴;
2、车间很重视斗提漏问题,活动资源有保障 。
目标值(平均每月2T)
现状值(平均每月)漏
料
量
76
七、因果分析
小组通过因果关联图找出末端因素有:
1、缺少培训;2、考核不严;3、地坑潮湿; 4、溜管设计不合理;
5、除铁器选型不佳
77
八、哪些是真正的主要原因?
确认一 缺少培训
末
端
因
素
标
准
末
端
因
素
现场验证
验
证
人
时
间
地
点
结
论
培
训
少
理
论
考
核
及
格
率
达
100
%
培
训
少
经厂部批准,小组请技术科、厂办、
机动科、成型车间共同对负责斗
提地坑检修的车间钳工班全体18
名员工进行了一次理论和实践考
核:
文
克
刘
予
湘
田
海
峰
姜
潮
阳
99.
6.
15
-
6.
17
厂
办
公
楼、
成
型
车
间
非
要
因
理论考核 实践考核
及格
人数
及格
率
(%)
良好
以上
人数
良好
率
(%)
18 100 16
78
确认二:缺少考核
序
号
调查
对象
调查
内容
调查结果
调查
人
时
间
结
论
1 成型
车间
是否有
相关考
核办法
《成型车间检修维
护考核细则》中
项对斗提检修
质量考核,由车间设
备副主任和技术员
负责。
姜潮
阳
9
不
是
要
因
如有考
核办法
是否得
到落实
每月均进行一次考
核,并在月度奖金
中兑现。
姜潮
阳
9
2
钳
工
班
如有考
核查检
修工对
考核效
果看法
94%的人认为通过
考核后能促进检修
质量的保证
李军
9
79
确认三:地坑潮湿
时间 地点 对象
方
式
结
果
检查
人
影响
设备
结论
.
15
斗提
地坑
斗提
地坑
目
检
干
燥
田海
峰
无
不是
要因.
4
斗提
地坑
斗提
地坑
目
检
干
燥
李
军
无
确认四: 溜管设计不合理
A 小组查图纸《斗式提升机》(-2711-1)进行分析:
溜管为漏斗形,料直接打在溜管壁上,溜管壁易被磨损。
B 对比煅烧工序煅后焦斗提。
设备名称
料粒度
(mm) 速度
硬度(莫氏
)
溜管使用
寿命
煅烧工序
斗提
0-30 慢 6年
成型工序
斗提
0-100 快 半年
80
设备名称
料粒度
(mm) 速度 硬度
溜管使用
寿命
煅烧工序
斗提
0-30 慢 6年
成型工序
斗提
0-100 快 半年
确认四: 溜管设计不合理
A 小组查图纸《斗式提升机》(-2711-1)进行分析:
溜管为漏斗形,料直接打在溜管壁上,溜管壁易被磨损。
B 对比煅烧工序煅后焦斗提。
C 打开人孔门观察到溜管壁凹凸不平,变形严重,表面被磨损严重。
D 向检修工了解斗提溜管情况,焊工反映在处理溜管漏料时,经常
碰到焊接难度大,溜管壁实在易被磨得太薄。
结论: 是要因
81
确认五 除铁器选型不佳
A 现场检查除铁器( 除铁器除铁效果调查表)
结果
时间
>1kg铁屑 <1kg铁屑
调查
人
调查
地点
效果
标准 现状 标准 现状
8:30-
11:30
完全
除去
漏过4
块
除去率
>90%
50% 曹国
军
成型斗
提前除
铁器
不好
14:00-
17:00
完全
除去
漏过7
块
除去率
>90%
40% 敖成
勇
成型斗
提前除
铁器
不好
82
B 对比煅后焦输送系统的除铁器
小组将大约三十公斤铁屑放入煅后焦输送系统做对比试验 试验结果
结果
时间
>1kg铁屑 <1kg铁屑
调查人 调查地点
效
果
标
准
现
状
标准
现
状
8:30-
11:3
0
完
全
除
去
漏
过0
块
除去
率
>90
%
95
% 曹国军
煅后焦输
送系统除
铁器
好
制表:李军 日期:1999年6月29日
83
这两台除铁器不同之处:
序
号
设 备名 称 型 号 励磁
功率
能否
自动
卸铁
除铁
效果
1 成型斗提前除铁器
CF-68双柱
式
kw
不
能
不
好
2 煅后焦输送系统除
铁器
R000-8型
带式
5kw 能 好
结论: “除铁器选型不佳”是要因
84
九、制定对策
序
号
要因 现 状 目 标 措 施
负责
人
完成
时间
1
溜管
设计
不合
理
料无缓冲,
溜管磨损
快
增加缓
冲设计
改进溜
管设计
李
军
99. 10
2
除铁
器选
型不
佳
料中有铁
屑,
对溜管冲
击大
除铁率
90%以
上
对除铁
器进行
换型
梁
献
崇
制表:李军 日期:1999年7月14日
85
十、对策实施
实施一 改进溜管设计
小组于99年8月21日完成了新溜管的设计,并立即将设计方案给厂部机动科审
核和公司检修厂进行制造。10月27日,由小组和成型车间检修班一起给斗提换上了
新设计的溜管。
86
实施二 对除铁器进行换型
8月16日,小组经与有关部门联系通过后,上报了R000-8型带式除铁器购置报告。
9月25日,将原来的除铁器换为带式除铁器
87
十一、效果检查
1、活动目标的实现
对策实施后,从99年10月份开始,两个地坑的漏料明显减少。
月份
漏料量(t) 11
制表: 李 军 日期: 2000年1月16日
目标值(平均每月2T)
活动前(平均每月)漏
料
量
活动后(平均每月)
88
2、经济效益
A 每年减少漏料为厂里节约成本:
(吨/月吨/月)*12月/年*1050元/吨=(万元/年)
B 每年减少民工清理漏料费用:
(吨/月吨/月)*12月/年*50元/吨=5400(元/年)
C 每年减少系统停车次数少排废糊折合成本:
5次/月*16吨/次*1250元/吨*12月/年=12(万元/年)
D 活动支出24600元
E 本次活动经济效益 :
(++12)*月/12月=(万元)
F 以后每年产生效益:++12=(万元)
89
十二、巩固措施
1、将带式除铁器技术资料归档,以利以后设备维护检修;
2、将改进后的下料溜管技术资料归档,以利以后设备维护检修和制作。
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十三、体会及今后打算
1.小组自我评价
2、遗留问题
采取的措施相当彻底,没有遗留问题。
3、今后打算
99年下半年以来振动成型机下滑问题一直困绕的生产,今后我们打算
对振动成型机振台下滑问题进行攻关。