(汽车行业)汽车起重机液
压故障诊断与维修(吴丽西)
昆明工业职业技术学院毕业(专业技术)论文
汽车起重机液压故障诊断和维修
姓名:吴丽西
学号:2008212803
专业:机电设备维修和管理
年级:2008 级机电设备维修和管理(1)班
指导教师:杜宝林
职称:机械工程师
摘要:随着国家现代化建设的飞速发展,科学技术的不断进步,现代施工项目对汽车起重机
的要求也越来越来高,高、深、尖液压技术在汽车起重机上的应用也越来越广泛。全液压汽
车起重机的特点,液压起重机主要回路,液压系统常见的故障原因,系统压力不足和液压自
行缸回缩故障的诊断及维修方法。
关键词:汽车起重机液压系统故障诊断维修
概述:随着国家现代化建设的飞速发展,科学技术的不断进步,现代施工项目对汽车起重机
的要求也越来越高。而汽车起重机是各种工程建设的重要设备,是用来对物料进行起重、运
输、装卸或安装等作业的机械设备,在工业和民用建筑中作为主要对施工机械而得到广泛应
用。汽车起重机液压系统主要回路由支腿收放回路、回转机构回路、起升机构回路、吊臂变
幅回路等五部分组成。下面对液压转向故障、转向助力机构故障、支腿收放液压支路故障、
维修—换向阀的调整和修理分析对起重机液压系统,要确保工作牢靠和保险最为主要。
壹、汽车起重机液压转向故障
某多田野 TL-250E 型汽车起重机工作中出现转向沉重、吃力的故障。
该机液压转向原理如图 8-1 所示,属分体液压助力系统,主要由叶片泵、节流阀、安全
阀、控制阀和助力缸等组成。叶片泵的额定工作压力为 12。5Mpa,排量为 17mL/r 转速为
370~3700r/min.经初步检查,转向机构各润滑处均正常,无异常响声和磨损。然后从油箱开
始逐壹的进行了检查:油质、油量及吸油滤网均正常,拆检叶片泵上的安全阀和节流阀,结
果也正常;解体叶片泵后,因无标准数据及测量工具,肉眼无法见出问题;拆检控制阀和助
力缸,也未发现问题。装复后换上新油(8 号液力传动油),故障依旧。但在拆卸叶片泵时有
壹现象却使人生疑,即当从叶片泵中取出转子时,叶片随即从转子槽中全部滑出,使人觉得
转子上的叶片槽间隙过大,叶片泵失效了。为此,在图 8-1 中的 A 处将油路断开,且在断开
处前端街上压力表,进行了压力测试。当发动机的转速为额定转速时,起始油压为 10Mpa,8min
后为 6Mpa,10min 后只有 4Mpa,而标准值只有 。上述油压随着时间的延长而逐渐下
降的现象,说明随着时间的延长,油温不断升高(当时气温为 30℃),油液黏度不断下降,
加之叶片和槽的间隙严重超差使泵內泄加剧而导致压力逐渐下降,由此正式前
面的判断是正确的。
更换新叶片泵后,故障现象消失。
二、汽车起重机转向助力机构故障
某 X 公司有壹台浦沅 QY50H 型汽车起重机出现了方向机转向沉的现象,判断其转向助力液压
系统出现了故障,更换齿轮泵,方向机壹侧方向的转向性能有所改善,但另外壹侧的转向未
见好转。又对换向阀进行了解体,解体后发现阀体出现划痕,阀芯、阀面损坏。更换换向阀
后检查液压油,发现液压油中有金属屑,且滤芯上杂质较多。更换液压油和滤芯,清洗液压
系统,转向系统恢复正常。
系统原理
该汽车起重机转向助力机构液压原理见图 8—2.该系统液压油箱安装于发动机右前方,液压
泵直接安装于发动机上。进油滤芯位于油箱底部,单向阀位于齿轮泵上,溢流阀和换向阀位
于整体式转向机内,转向机由涡轮蜗杆和联动的 H 机能换向阀构成。通过阀芯和单向阀的液
压油进入齿轮泵,由齿轮泵向转向器供油。转向器内部的分配阀位 H 机能的二位四通阀,不
操作时阀芯自动回到中位,液压油回油箱;工作时,通过方向盘控制阀芯位移,改变系统流
量和方向,压力油从缸左侧向右侧进入,实现缸活塞杆伸缩,从而推动或向后拉动转向连杆
机构,实现助力转向。当方向盘打到底或定位于壹定角度时,为限制系统工作压力,转向机
内部的溢流阀溢流。
故障分析
结合转向助力系统故障的表现形式和系统原理图,仔细排查系统中的每个元件。首先检查齿
轮泵的输出压力,发现输出压力降低。齿轮泵经过较长时间的使用和磨损,内泄增加,传递
到助力液压缸的压力下降,导致起重机转向逐渐发沉。齿轮泵磨损产生的金属屑进入液压油
循环系统。随着时间的推移磨损越来越严重,产生的碎屑越来越多,流经换向阀时划伤阀芯
和阀体的结合面,破坏了密封,损坏了换向阀。回到油箱的液压油流经滤芯时,部分杂质附
着在滤芯上,导致滤芯损坏。
齿轮泵出现故障时,壹般会有以下几种现象:a、泵出油管和正常时比较压力低;b、转向逐
渐发沉;c、油箱液压油液出现翻腾;d、检查发现液压油箱金属颗粒增多。
滤芯堵塞时壹般会有如下现象:液压泵吸油时发出空吸响声;在方向机进油口油管处检查,
可发现油管内油流脉动现象较强烈(正常时平稳有力)。
方向机换向阀出现故障时壹般会有如下现象:液压阀窜油,方向盘壹侧轻松,另外壹侧沉重;
正常时转向无力,而起重机支车后明显感觉方向盘转向变轻。
助力液压缸发生故障时的判断:外泄漏或内泄,内泄主要为密封磨损、窜油引起;排除泵和
方向机故障后,将起重机转向机球头摘除,利用助力液压缸转向,如液压缸不动作或动作迟
缓可判断为液压缸窜油;摘除液压缸壹侧的固定装置,方向盘位于中间位置,人工推、拉液
压缸,如可轻松推动液压缸,则证明内部窜油(应先排除阀芯窜油)。
改进
为杜绝今后该型号汽车起重机出现类似故障,应做好以下工作:①定期检查和更换滤芯;②
定期检查液压油,发现液压油碎屑较多和污染较严重时,及时更换;③对出现转向困难的汽
车起重机及时维修,防止齿轮泵损坏后产生碎屑,进壹步扩大故障范围;④考虑在转向系统
油箱内放置磁铁装置吸附金属屑。
三、汽车起重机支腿收放液压支路故障
工作原理和故障现象
图 8-3 为 QZ-8 型汽车起重机支腿收放支路的液压系统图。由于汽车轮胎支承力有限,且为
弹性体,故在起重作业前必须将前、后支腿放下,使汽车轮胎架空,用支腿承重,以保证作
业安全;在汽车行驶时又必须将支腿收起。
当手动换向阀 A 在左位工作时,液压泵输出的压力油经阀 A 和液控单向阀进入前支腿液压缸
的无杆腔,推动活塞下行,使前支腿放下;当阀 A 在右位工作时,压力油经阀 A 和液控单向
阀进入前支腿液压缸的有杆腔,推动活塞上行,使前支腿收起。为了确保支腿停放在任意位
置时能可靠的锁住,在油路中设置了由液控单向阀组成的双面液压锁。当阀 A 处于中位时,
液压泵卸载。
手动换向阀 B 用来控制后支腿液压缸的收放动作,其工作原理和前支腿液压缸相同。
系统在工作过程中,虽然放下了前、后支腿,但不能托起车身,使轮胎架空。
推理分析
从故障的症状到找出故障发生的真实原因,可按 3 个步骤进行:①从故障的症状,推理出故
障的本质原因;②从故障的本质原因,推理出可能导致故障的常见原因;③从常见原因,推
理出故障的真实原因。
液压缸不动作的故障,其本质原因是缸内油液不足或运动阻力太大,以致液压缸不能推动负
载运动。液压缸、溢流阀、换向阀、管路系统和液压泵都可能出现故障,造成压力不足;而
某壹方面的故障,又可能是由于不同原因引起的。液压缸严重漏油、负载过大或摩擦阻力太
大、进油口被堵塞都会造成压力不足;溢流阀调整压力太低、主(导)阀弹簧失效或太软、导
阀和阀座密封不良、主阀芯阻尼孔堵塞等原因也会造成压力不足;换向阀不能换向、油箱油
量不足;油路阻塞等原因,仍然可使压力不足;液压泵是动力元件,泵的流量不足或容积效
率太低,同样会造成压力不足,以至于推不动负载。液压泵转速不够、泵内混入空气、排量
过小或吸油口漏气都会使泵的流量不足,泵的密封失效、泵内摩擦副严重磨损都会使容积效
率过低。在对上述故障的发生规律有了壹定的认识之后,就可绘制故障分析方框图,其目的
是将现场故障分析及排除的过程按合理的方式和步骤确定下来,以便寻求最佳途径,用推理
方法从可能的常见故障原因中找出壹个或几个故障的真实原因。汽车起重机支腿收放液压系
统故障分析方框图如图 8-4 所示。由故障的本质原因逐级推理出故障的常见原因,有赖于理
论知识的学习和工作经验的积累。
现场检测
进行现场检测的方法有以下几种
仪表分析法。液压系统发生故障,液压装置的性能必然发生变化,这壹变化将通过特
征参量表征出来。特征参量有压力、流量、温度、执行机构的运动速度、噪声、油液状态(污
染程度、黏度等)及泄露等,其中以压力这壹参量最为重要,它对液压状态的变异十分敏感。
用压力表测试系统有关部位的压力来判断其状态,是最为普遍的故障检测手段。测量不同参
量时,应根据现场条件和控制精度的要求,选择不同的测试仪表。
部分停止法,即暂时停止液压系统某部分的工作,观察对故障症状的影响。
试探反证法,即试探性地改变液压系统中部分工作条件,观察对故障症状的影响。如
液压缸不动作时,除去液压缸的外负载,查见液压缸能否正常动作,便可反证是否由于负载
过大造成液压缸不动作。
比较法,即用标准的或合格的元件代替系统中相同的原件,通过工作状况的对比,来
判断被更换的元件是否失效。
诊断路线
根据由简到繁、由易到难的原则,首先检查邮箱的油量、液压缸的外泄漏、过滤器和
管路是否堵塞。经过检查,可知油量充足,液压缸无外泄漏,过滤器和管路无堵塞。
检查液压缸故障。由于支腿液压缸能够放下着地和收起,说明换向阀可换向,液压缸
没有被卡住。采用“试探反证法”,将支腿液压缸放下但不着地,静止壹段时间,液压缸的活
塞仍然停止在原位,说明液压缸无内泄漏,液压缸无故障。
检查溢流阀故障。首先检查是否调整压力太低。采用“仪表分析法”,将溢流阀全打开,
启动液压泵,使换向阀 A 工作在左位,逐渐旋紧溢流阀的调压手轮,观察压力表的变化:无
论怎样旋紧调压手轮,压力表指示的最大压力仅为 6MPa,无法达到泵的工作压力(21MPa),
说明压力上不去。溢流阀压力调不高,可能是溢流阀故障,也可能是其他原因。为了避免误
将合格的溢流阀解体检查采用“比较法”,即将溢流阀卸下,换上同型号的备用溢流阀。重复
上述检查过程,发现最大调整压力仍然只有 6MPa。由此可见,溢流阀无故障。
检查液压泵的故障。排除上述可能的故障原因之后,已可断定故障的真实原因在液压
泵。卸下液压泵,解体进行检查,见到缸体和配油盘、柱塞和缸体均有不同程度的磨损。磨
损造成液压泵严重内泄漏,使液压系统的压力上不去,导致支腿液压缸不能托起车身。换壹
个相同型号的液压泵,故障便得以排除。
四、汽车起重机的维修—换向阀的调整和修理
换向阀的工作原理是:滑阀在阀体内移动变位,接通不同方向的油路,从而使液压缸实现往
复运动和液压马达的左转、右转和停止。壹般汽车起重机的伸缩机构和变幅机构都应用三位
四通换向阀,有的起升机构和回转机构也用三位四通阀,有的则用三位五通阀或三位六通阀。
换向阀的位置数量表示各通油口之间连接状态的数量,其中,三位四通阀的中间工作位置称
为中立位置。换向阀中立位置时各通油口的连接情况是它的壹个重要特征(见表 8—1)
表 8-1 俩种换向阀中位时各通油口的连接情况
滑阀机能代号 状态 中位符号 中位时的性能及用途
O
中间封闭
各油口全部封闭,系统保持压力;
A、B 俩口处于锁紧状态,使工作
机构停留在任壹位置。适用于壹
个液压泵供给数个液压缸的液压
系统
M
P、O 连通
中位时,A、B 油口封闭,P、O 连
接,可将液压缸或马达锁住在壹
定工作位置,液压泵来油直接回
油箱。使用该阀的此种形式时能
够几个串联使用
手动换向阀中位时通油口位置的微量调整
某刚材批发部优壹台 QY8 型汽车起重机,不久前因原换向阀漏油严重而换了新阀,但使用时
间不长却又出现了其他故障。当用手扳换向阀阀杆,将其停在总行程前部约 1/5 处且加大油
门时,就会出现异常噪声,严重时即出现爆管或高压胶管从管接头上崩下来,这样的故障已
出现了几次;而如果驾驶员在操作时能快速地扳过此位置或减小油门,即可避免出现此故障。
分析认为,问题可能出当下阀杆上某油槽位置相对于阀体(铸造)油槽位置的尺寸误差上,
也即是阀体或阀体的回油槽位置加工误差所致。如果真如此,当缓慢且短距离扳动阀杆时,
阀的进、出油口在刚开始的某壹小段距离内甚至某壹点上就不能同时开启,即高压油路(来
油)已通而回油路却未通,在此瞬间若阀杆停止不动且加大油门时,必然会出现憋压以致产
生上述故障。
排除这种故障的方法:壹是更换新阀,二是修正阀杆回油槽在中立工况下的位置。修正阀杆
回油位置的方法有俩种。
方法 I 将有问题的阀片拆下,洗净,画出阀片内孔各油槽的相对位置简图(见图
8—5),找到阀杆在阀片中中立位置的基准且标在简图上,再测出阀杆油槽的精确位置和宽
度且在简图上标出,然后通过计算或将阀杆的几个工作位置在简图上逐壹画出,但必须精确,
这样就能够找到阀杆移动时所控制的进、出油口在瞬间不能同步的位置。在阀杆上标出这个
位置后用磨床或车床将有问题的回油槽稍微加宽壹点即可,即将回油槽壹侧(边)阀杆上阻
挡回油的肩头处倒 30°或 45°角,倒角轴向边长应根据尺寸计算决定,切不可过大,否则将造
成换向阀不能使用。根据经验,倒角边长尺寸为 左右,最大也不能超过 。如果
没有机床,在转动比较平稳的砂轮机上也能够完成这项工作。
方法Ⅱ若认为采用方法Ⅰ不便,可采用加圆垫片的方法确定阀杆倒角的准确位置(见
图 8—6)。预先加工出厚度分别为 和 的俩组圆垫片,每组壹大壹小共俩个,大
垫片用来移动阀杆,小垫片用来防止阀杆窜动。用于左移的大垫片内径略大于阀杆直径 D,
外径略小于或等于图 8—5 中后盖 10 的内径¢大;小垫片外径略小于图 8—6 中后盖时的里
端内径¢小,内径等于或略大于阀杆前端直径 d。如欲将阀杆中立位置左移,就将大垫片垫
在弹簧座 B 基准面后面,小垫片垫在弹簧座基准面 A 后面(这样,阀杆的中立位置就会左移,
而阀杆仍能保持左右没有自由窜动量,如果只垫大垫片,阀杆就会有自由窜动量);如欲将
阀杆向右移动,就将大垫片垫在弹簧座基准面 A 后面,将小垫片垫在弹簧座基准面 B 后面,
这样,阀杆的中立位置就会向右移动。每次加装垫片后(左、右各有 2 种厚度的垫片,共有 4
种状态)均须装机试验,最多 4 次就能找出阀杆油槽阻碍低压回油处(对应 a 腔或 b 腔);然
后,对阻挡回油的轴肩处进行如同方法 I 那样的倒角处理即可,但倒角后切不可忘记将所加
的垫片取下来;如果加垫片后,阀杆的动作正常,可暂时使用。
换向阀 9 阀杆(滑阀)磨损后的修理
换向阀(特别是手动换向阀)的阀杆(滑阀)磨损后,和阀体孔的配合间隙增大,通油口处
密封性能降低,液压系统出现内泄,承载能力下降(或变位),内泄严重的将造成事故。若 1
个多路换向阀的阀片仅有壹、二片磨损较严重,以往阀片磨损后,壹概换新,目前修理的较
多起来。对其进行修理经济上合算,技术上也可行。修理时,先将阀体孔等洗净,进行精确
测量;然后按照所测得的尺寸,制作研磨心轴(见图 8—7)。
用研磨心轴对阀体进行研磨时,先将阀体固定且使阀体孔处于垂直状态,后将钢筋棍穿在铰
把轴孔中,用于提拉研磨心轴,且在提拉的过程中应注意左、右旋转,尽量使孔被被研磨得
均匀些,重点恢复阀体孔的圆度。研磨后,对孔进行精确测量,按照测得的尺寸制作新阀杆,
且进行调制处理,最后精磨成型。如果阀片经修理后,根据所测得孔的尺寸,原来的阀杆仍
能用,就用原来的;如果阀杆变细,可电镀修复,电镀前可将阀杆外径车去 ,电镀后
按新的尺寸要求对阀杆进行磨削即可。
换向阀出油口密封性的检测
在汽车起重机的变幅机构、伸缩机构中,影响重物下滑的因素有 4 个:活塞部位密封圈损坏,
液压缸内泄;液压缸头部密封圈损坏,沿活塞杆漏油;平衡阀密封不严,有内泄;换向阀阀
杆磨损严重,在和执行元件相连接的通油口处密封不严。现对由换向阀密封不严所引起的重
物下降原因提出壹种较简便的检测方法,其工作原理如图 8-8 所示。
当怀疑换向阀和液压缸连接的某出油口密封不严时,可先将换向阀和液压缸(变幅缸或伸缩
缸)连接的另壹个出油口的油管卸下且堵死;后将换向阀置于中位;再按照图 8-8 要求进行
连接紧固,且压动手压泵,经放气螺钉放气;最后用手动泵加压,观察压力表的数值是否能
达到系统的标准压力值(伸缩和变幅系统的标准压力均为 21MPa)。若压力根本就加不上去或
加上去后保持不住,同时被加压的液压系统也不漏油,此时即可断定换向阀出了题。图 8-8
中油管 3 是测另壹个出油口用的油路,具体应测哪壹个出油口,要视实情确定。但要注意:
应用这种方法时,起重机应空载;起重臂应处于低位置;换向阀必须保持中立位置;同时做
好其他方面安全工作。
倒角;6-中心通孔
五、结束语
本文选用液压系统实例,根据系统所使用的基本回路的性能,对系统进行综合分析,归纳总
结出汽车起重机常见的液压故障的表现且进行维修。通过分析油路和改进液压系统的工作原
理、工作循环,加深理解液压元件的功用和基本回路的合理组合,为分析和设计液压传动系
统奠定必要的基础。
参考文献:
《液压设备故障诊断和维修》化学工业出版社黄志坚吴百海
《起重机械安装和维修实用技术》河南科学技术出版社刘爱国安振木
《液压传动》机械工业出版社丁树膜丁问司