恒安【江西】生产公司
降低HA006-1#吸收体不良率的改善
汇报人:邹卫锋
日 期:2017年7月8日
恒安(江西)公司是恒安集团最
早对外投资的几个分公司之一,公
司现拥有卫品 ,尿片、纸品三个品
类多个产品,其卫品车间拥有2条安
乐护翼生产线,生产的安乐牌系列
卫生巾产品,赢得了众多消费者的
青睐,产品销往全国各地。
恒安(江西)公司概况
东乡区位于江西省东部,是抚州
的北大门,建县于明正德七年(公元
1512年), 东临余江,西界进贤、临
川,北连余干,南与金溪、临川接
壤。东乡物华天宝、人杰地灵,是
北宋杰出政治家、改革家、文学家
王安石(被封为荆国公)的故乡,
有“荆公故里”之称,孕育出明开
科状元吴伯宗、晚明“四大才子”
之首艾南英、清代西江派著名诗人
吴嵩梁等名人,是原国家副主席王
震将军工作和生活过的地方。
目 录
选择课题1
现状调查2
目标确定3
原因分析4
要因确认5
对策制定6
对策实施7
效果验证8
制定巩固措施9
总结与今后打算10
小组介绍
成员介绍
D
C
P
A
阶 段
P D
CA
PDC
A
循环
.活动计划活动计划
一.小组成立及目标设定
收集2016年1月~2016年12月生产数据,统计棉芯分布不均匀不良率:
二、选题理由(1)
注:卫生巾车间6-7月份未生产
二、选题理由(2)
HA006-1#吸收体不良率位居第一通过图表分析
得出课题: 降低HA006-1#HA006-1#吸收体不良率吸收体不良率
针对月~月影响吸收体不良率的不良项进行统计:
三、现状调查(1)
三、现状调查(2)
根据以上调查统计结果,如下图:
结论:棉芯坑洞是第一大问题,是症结所在
症结找
到了!
小组成员经过讨论可解决此症结(棉芯坑洞);
那么该产品吸收体不良率应降到:
%- %×30%= %
那么本小组的目标为:将吸收体不良率降低到%。
四、目标确定
%
%
现状 目标
棉棉
芯芯
坑坑
洞洞
木浆经粉碎后形成的绒
毛浆有些小硬块
回风管道堵塞
风机管道回风负压工作
异常
机台磨轮铜网处会经
常性托棉
人员未做好棉芯分布不均
匀产品外观的自检工作
员工质量意识淡薄
单根风管供两机台造成出
棉或多或少的异常现象
人
机
料
环 棉芯时厚时薄不易控制
机台内壁积棉及高分子
受潮
磨轮铜网磨损易产生毛刺磨轮铜网磨损易产生毛刺
人员培训未做好后续人员培训未做好后续
跟踪跟踪
二次供棉工艺不符合要求二次供棉工艺不符合要求
吸尘布袋未定期清理吸尘布袋未定期清理
静电因素静电因素
木浆水分值未在标准范围内木浆水分值未在标准范围内
法
五、原因分析
注:“红色标注”代表末端因素,本次原因分析出6条末端因素,详情见下页:
六、要因确认
为寻找要因,我们制定了要因确认计划表:
确认一:人员培训未做好后续跟踪
非要因
六、要因确认
确认二:铜网磨损产生毛刺
六、要因确认
要因
确认三:吸尘布袋未定期清理
六、要因确认
要因
未清理
确认四:木浆水分值未在标准范围内 非要因
六、要因确认
确认五:二次供棉工艺不符要求
六、要因确认
要因
确认六:静电因素 非要因
六、要因确认
静电线连接静电线连接
堵塞堵塞
六、要因确认
最终确认了3个末端因素为导致棉芯分布不均匀的要因:
01
02
03
铜网破损产生毛刺铜网破损产生毛刺
吸尘布袋未定期清理吸尘布袋未定期清理
二次供棉工艺不符要求二次供棉工艺不符要求
要要
因因
七、制定对策
异物残留
异物清除
改善前处理方式
改善后处理方式
改策前
说明:改策前铜网破损产生毛刺
脱棉处理方式为气枪吹拭,铜网
容易残留木浆,机台运行压型成
模时,就会造成棉芯不平整,从
而造成吸收体不良。
改策后
说明:改善后铜网破损产生脱棉
方式更改为检修铜网模块,有效
的减小了脱棉残留,从而降低了
吸收体不良率。
八、对策实施
改善前 改善后
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
%
改善前后不良率对比图
自从铜网破损更换处理方式后,收集了5月8日~5月14日吸收体不良情况:
结论
铜网破损脱棉更改处理方式后,吸
收体不良率由改善前的%,改善
后下降至%,下降;
对策有效对策有效
八、对策实施
改善前
说明:改善前吸尘布袋未清理干
净,回风负压值为500KPA,回风
负压值太小未达标准,会造成棉
芯分布不均匀。
改善后
说明:改善后吸尘布袋清理干净,
回风负压值为610KPA,回风负压
值达到标准以上,棉芯分布不均
匀情况减少,不良率下降。
回风负压值500Kpa
回风
负压
值
500
400
300
200
100
0
700
600
500
400
300
200
100
0
700
600
回风负压值610Kpa
八、对策实施
自从吸尘布袋定期清理后,收集了4月18~4月24号吸收体不良率:
结论
吸尘布袋定期清理后,吸收体不良
率由改善前的%,改善后下降至
%,下降;
对策有效对策有效
八、对策实施
二次供棉系统装置改善前改善前
示意图示意图
吸力2#
通过采取双管道二次供棉系统,条质量波动均在范围内,看下图数据通过采取双管道二次供棉系统,条质量波动均在范围内,看下图数据
缺点缺点:: 供棉不足,分布不均匀供棉不足,分布不均匀
改善后改善后
吸力1#
示意图示意图
八、对策实施
实际图片实际图片
吸力1#及2#
改善前 改善后
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
%
改善前后不良率对比图
自从更改为双通道二次供棉系统后,收集了4月25~4月28号吸收体不良次数情况:
结论
更改为双通道二次供棉系统后,
吸收体不良率由改善前的%,改
善后下降至%,下降;
对策有效对策有效
八、对策实施
九、效果检查
收集2017年3月~6月生产数据。对策实施后生产实际吸收
体不良率如下:
九、效果检查
一、症结改善情况
小组使用Minitab统计了活动前后吸收体不良分布排列对比情况:
活动前 活动中 活动后
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
HA006-1#机3-6月份吸收体不良率推移图
二、目标完成情况
目标达成
九、效果检查
十、效益计算
通过本次QC活动,依据活动前出现的棉芯坑洞不良次数
27次统计,本次节约了金额约每次返工处理1.人工小时/
每次*6人/每次*每人10元小时*27次=810元,,包装材料
300个袋子/每次*元每个*27次=1377元,,通过改善
棉芯的坑洞问题后条质量相对比较稳定同比去年的木浆耗用
有去年的%下降到%=()/100*去年
投入的木浆总260628公斤*元/每公斤=17011元。经QC活
动改善后合计可节约810+1377+17011=19198元的成本效益,
起到了较好的管控。
十、效益计算
通过本次QC活动开展,小组成员团队精神、个人能力、质
量意识及QC技能等方面都得到大幅度的提升。今后我们将
把QCC理论和方法运用到工作与生活中去。
对于QC小组活动所取得的成果,制定了相应的巩固措施并纳入标准化,
见下表:
十一、巩固措施
十二、总结及下一步打算
小组总结本次QC活动的优点和不足如下:
诚信 拼搏 创新 奉献 35
十二、总结
QC小组活动的宗旨是通过解决生产和管理中遇到的
实际问题,在改进产品质量、降低消耗、提高经济效益
的同时,提高员工素质,激发员工的积极性和创造性。而
QC成果报告的总结发表,不仅能起到交流经验、鼓舞士
气等作用,还能提高QC小组成员发现问题、解决间题的
能力。