PCB质量改善专案
提案单位: 品质部 张健
计划期限:—
1
项目进程说明
课题类型
问题解决型
目标值类型
自选取目标值型
课题选择
现状调查
设定目标
要因分析
确定要因
制定对策
对策实施
效果确认
标准化
下步计划
Define 阶段
Measure阶段
Analyze阶段
Improve阶段
Control阶段
2
项目背景
PCB来料外观不良较高,严重影响了直通率,且挑选不良品耗费产线人员
的工时,报废的PCBA增加后工序拆零负担,且成品的报废对供应商也是一
笔较大的费用。针对PCB外观不良,成立PCB品质改善项目小组,对PCB外
观不良作重点改善。
课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
3
课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
项目组织架构
4
项目小组职责
Name Ministry Title Responsibility
张 健 SQE Leader 領导项目Team,push改善进度
郭幼颖 VP Sponsor 项目方向性把握和资源支持
张志威 Quality Manager Tutor 项目开展过程中提供相关建议及项目开
展方向﹑方法
陈质、曾杰敏 PE Member 1、项目过程数据收集和分析,
2、项目方案措施有效性追踪;
李铭山 PQE Member 主导来料不良可接受验证。
SMT组长 Production Member 提供每周PCB来料不良报表
贾大合 Supplier Member 主导拟定改善对策
课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
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项目小组职责
Name Ministry Title Responsibility
YANG Shou Sheng E&E PE Sr. Director Member 主导拟定改善对策
MA Qing Bo E&E ME Engineer Member 主导拟定改善对策
ZHOU Hong Jun E&E QA Engineer Member 主导拟定改善对策
Silver Xu E&E Sales Engineer Member 主导拟定改善对策
课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
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项目组公约
– 项目沟通:每两周召开一次项目例
会,遇到关键问题可临时组织会议。
– 项目监控:以达成目标为准则,以
计划为依据。每周例会汇报,对重
点工作需增加监控。
现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划课题选定
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课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
项目推进计划
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课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
Bitc. Manufacturing flow
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课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
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PCB供应商ETON,对来料不良贡献,问题TOP3:露铜&绿油不均、板变形、
金手指划伤
各项不良比例如下:
现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
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PCB供应商E&E,对来料不良贡献,问题TOP3:擦花绿油、金手指擦花、金
手指颜色不良
各项不良比例如下:
课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
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项目目标:
以解决PCB外观不良问题(露铜&绿油不均、板变形、金手指划伤、焊盘
发黑、残橡皮屑)为重点,建立PCB质量改善方法;
将PCB在线挑选的不良由目前的%降至%,
并逐步取消人工在线挑选;
课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策 设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
%
%
目 标
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露铜 1 露铜 2
图片收集:
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油薄露铜 1 甩油露铜 2
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曝光菲林杂物1 曝光菲林杂物2
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曝光Marly垃圾 1 曝光Marly垃圾 2
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网版垃圾1
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网版多PAD 放大图片
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丝印偏位露铜1 丝印偏位露铜2
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1. 钉床擦花露铜
2. 低温前擦花露铜
3. 曝光菲林杂物
4. 曝光Marly垃圾
5. 网版多PAD
6. 网版垃圾
7. 丝印偏位露铜
结论:
从图片分析可以看出,露铜主要有如下几种情况:
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课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
露铜鱼骨图分析 :
网版清洁不足
人员取放板动作
不规范
网版多PAD
网版垃圾
菲林清洁不彻底
曝光Mary清洁不彻底
机
全自动擦花
目视漏波
露铜
Film清洁不足
人
曝光机Mary上垃圾
曝光Film垃圾
物
丝印人员对位不准确
法
焗炉卡板
倒架擦花
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S/M露铜主要原因及改善预防对策:
1.目视漏波 针对人员教育
1、取FQC所有S/M缺陷样板对WF工序执漏人员进行培训。
2、各工序严格执行PCB隔胶片操作。
3、目检OK的板同样必须隔胶片运输至包装工序。
4、对于包装分好后的板,CPSA再重新以每LOT抽取80PCS板进行验证.一旦发
现有异常,FQC必须100%重新SORTING受影响的板。
5、WF工序执漏人员检Pass板,PQA安排白、晚班各一人对已Pass板进行抽检,
记录检板员工一周漏波状况(备注:抽检方法不定时抽检)。
6、每周漏波前三名员工须进行单独培训。
责任人:尹喜平 执行日期: May
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2.网版清洁不足 针对网版图形内有干绿油及垃圾
1、网版上机之前彻底清洁,制作网版清洁及验收Check List贴于
生产线上给员工照着标准做。
2、丝印员工装网完成后,下油前用粘尘辘对网版及台面清洁,
PROD制作Check List,PQA进行检查 。
责任人:宋茂林 李明 开始执行日期:May
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清洁不足 针对Film垃圾及干油墨
1、 对位员工每2个小时对Film及对光台进行清洁,并确保清洁干净。
2、对位员工在生产过程中发现Film及台面有垃圾及干绿油马上清洁。
3、 执机员每生产1PNL板对曝光Marly进行辘尘。
责任人:胡小红 刘依姑 开始执行日期:May
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4.人员操作动作不规范 针对钉床擦花
1、每周二对丝印员工培训取放板动作操作规范。
2、钉床制作员工发现有坏钉不可发给丝印员工使用。
3、出单购买探针做钉床,增加种钉面积,改善粘板擦花。
4、每丝印10pnl板必须自检一次有无钉床擦花。
责任人:宋茂林 李明 开始执行日期:May
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1、员工操作标准化,每周二对员工进行操作培训。
2、大保养时知会SE对焗炉进行检查维修。
3、猪笼架使用前做足检查,坏架子禁止用胶纸缠住后使用,第一时
间拿出来知会EIE维修。
责任人:宋茂林 李明 开始执行日期:May
5.低温擦花
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1、组长成品检查员对首板检查确认,无丝印偏位及其它问题方可
生产,必须使用对位膜调网。
2、员工做足10PNL自检一次,无丝印偏位及其它问题,品质员不
定时现巡检生产板,无丝印偏位方可生产,并做好报表记录。
3、所有丝印工必须做足丝印编号,以便追溯责任人。
6、丝印偏位
责任人:宋茂林 李明 开始执行日期: May
课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
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改善行动
1.每班加强对员工操作手势的培训, PCB必须轻拿轻放, 特别和尖利
物保持距离, 防止PCB划伤和撞伤.
2.在成形后各工序,所有板必须平放在小车上运输,不可垂直放置。
不良原因分析
在镀金工序拆掉蓝胶纸以后,金手指可能直接和运载车边沿和PCB板
边接触, 或者在不规范操作中板面互相磨擦, 造成金手指刮花.
7、金手指擦花
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1、WF主管负责执行跟踪各项改善的执行情况。现场员工的操作规范培训。
2、PIPE、PQA每班安排一名稽查员对各项改善措施进行稽查汇总,反映
给部门主管及总管。
3、对FQC缺陷的改善情况进行跟进,每班收集样板分析数据确认(责任
人:尹喜平、李忠文)。
4、每周三下午14:00 点在三、四部培训室开会检讨(改善情况及执行
不足的地方)。
责任人:宋茂林 李明
具体实施计划
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违规及执漏合格率情况
1、违规情况
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违规及执漏合格率情况
2、执漏合格率情况
A班 林丽翔73% 靳普宁76% 王会霞77%
B班 李红美65% 韦华丽72% 蒋桂香75%
执漏合格率后三名员工为:
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跟进情况
对违纪员工及合格率后三位员工主
管分别进行培训,以及对其后续改善
情况跟进。
以上违规跟进情况:
责任人:尹喜平 李忠文
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课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
年收益:
人力投入:项目组工作时间X每小时费用
=28小时X52周X30元
=43680元RMB
节省人工费:09年PCB检验总数X每片板的检查时间X每小时
人工费用
=5,008,
=110,元RMB
节省加工费:(08年Q3不良率-09年Q3不良率)X09年PCB检
验总数X每片板加工费用
=(%%)X5,008,
=456,
总收益=523,元RMB
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课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
1、对供应商重要岗位人员进行培训
认证,设立宝龙达专检,如有人
员变动需要及时通知SQE,培训合
格后上岗。
2、修定宝龙达PCB外观检验标准,与
IPC接轨,对不影响功能及客户感
受的外观标准适当放松。
3、规范员工持板动作,避免运输过
程中人为擦花板面。
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课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
4、为控制新供应商物料风险,增加新供应商来料批量
的管控。
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• 逐步取消人工在线挑选。
课题选定 现状调查 要因分析 确定要因 制定对策设定目标 对策实施 效果确认 标准化 下步计划
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Thanks!
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