超长超大面积混凝土结构裂缝控制技术
摘要: 广东奥林匹克 体育 场是九运会的主会场,设固定观众座位 8万席,总建筑面积
达 14.56万 m2,规模巨大,造型新颖,质量标准高,施工难度大,工期短,由广东建工
集团总承包施工,本工程(包括场外环境及附属结构)高性能混凝土用量达 13万 m3。本工
程面积巨大的环状结构看台楼层采用现浇混凝土结构,由于其特殊功能要求,花瓣形看台
面积达 4.25万 m。,属超大面积钢筋混凝土结构
关键词: 大面积 混凝土 结构 裂缝 控制技术
1 工程概况
广东奥林匹克体育场是九运会的主会场,设固定观众座位 8 万席,总建筑面积达 14
. 56 万 m2 ,规模巨大,造型新颖,质量标准高, 施工 难度大,工期短,由广东建工
集团总承包 施工 ,本工程 ( 包括场外环境及附属 结构 ) 高性能混凝土用量达 13 万
m3 。本工程面积巨大的环状 结构 看台楼层采用现浇混凝土 结构 ,由于其特殊功能要
求,花瓣形看台面积达 4 . 25 万 m 。,属超大面积钢筋混凝土 结构 。看台下各楼层
面积分别为:首层 3 . 79 万 m 。, 2 层 2 . 84 万 m2 , 3 层 1 . 52 万 m
。, 4 层 1 . 4 万 nfl 。, 5 层 1 . 24 万 m2 。看台楼层沿径向设计有 6 道永
久性伸缩缝,其间距超长,约为 90m 。 地下室底板面积近 2 . 5 万 m 。,浇筑
混凝土量达 1 . 87 万 m3 ,虽然其厚度仅为 600mm ,但分布其中的众多大承台和底板
合在一起浇筑 施工 ,合并后的最大厚度达 1 . 7m ,亦属大体积混凝土 施工 。底板
设计有 7 条后浇带,分为 8 大块,最大一块面积达 4100m 。,底板宽约 36m ,长约
120m ,底板后浇带间距超长。超长、超大面积及大体积混凝土是本工程 结构 的重要特
色之一,其裂缝控制也就成为工程 施工 的重点与难点。
2 采用高性能混凝土 施工 技术
本工程混凝土最大输送距离达 300m ,最大输送高度为 60m ,为满足泵送混凝土和
体育场复杂特殊造型的 施工 要求,我们大量采用了高性能混凝土 施工 技术。在体育场
北区配置了 l 台意大利进口的大型 现代 化搅拌站,产量为 90m ’/ h ;南区配置了
自动上料和自动称量系统的混凝土搅拌站 2 座,产量为 30~50m3 / h 。 针对本工程的
需要,配制高性能混凝土时为了优选原材料和配合比,我们 应用 “双掺”技术,除提高
混凝土的可泵性外,还有意识地预先通过试验确定低收缩率的混凝土配合比,同时减少水
泥用量,降低混凝土的水化热和改善其收缩性能。
2 . 1 优选原材料
选用优质的原材料,如底板 施工 中采用连续级配骨料,增大混凝土的密实度。严格
控制混凝土出机和人泵坍落度,随不同 施工 阶段的设计要求与天气变化情况跟踪调整配
合比,详见表 1 。
2 . 2 采用“双掺技术
在本工程 施工 中,地下室底板使用 KFDN-SP8 外加剂,看台楼层等混凝土 结构 根
据具体情况,选用 HPM 一 2 高效缓凝减水剂、 FE — C2 外加剂等,这些高效外加剂具
有高减水率和良好的保塑性能。掺外加剂混凝土与基准混凝土的减水效应比较如图 1 所
示。
根据本工程的具体情况,我们分别选用黄埔电厂、广州发电厂等的 I级或Ⅱ级粉煤
灰,采用粉煤灰这种活性的水硬性材料代替部分水泥,补充泵送混凝土中的细骨料,提高
混凝土的抗渗性、耐久性和流动性,并改善其可泵性和降低水化热,从而提高混凝土的后
期强度。
混凝土的配合比决定了混凝土的强度、抗渗性、和易性、坍落度、水泥用量、
水化热大小、初凝和终凝时间以及混凝土收缩率等性能指标。根据 结构 的不同特点和设
计要求、气候条件,掺人粉煤灰的 影响 以及 施工 现场的生产管理状况,采用不同技术
指标,由实验室试配确定。
(1)地下室底板 施工 阶段 根据现场条件,对底板混凝土提出以下指标:①坍
落度 12—14cm;②初凝时间 6—8h;③掺加高效减水剂,超量掺加 I级粉煤灰,减少水泥
用量,降低水化热;④通过试验选定收缩率较小的配合比。 为了确保混凝土具有高性
能,我们提前对混凝土配合比进行了大量反复多次的试验,取得十几组试配数据,测试了
不同配合比混凝土的收缩率及收缩与龄期的关系,并采用钢环试验 方法 测试混凝土的长
期收缩情况。测定混凝土收缩率后,有意识地模拟浇筑一块混凝土试件进行试验,测试其
温度变化和收缩率,确定了表 2的配合比,其收缩率为 0.12%0,且在 14d后基本上不再
收缩。 实践证明,本配合比是成功的,用 I级粉煤灰代替部分水泥,大大减少了水泥
用量和降低了水化热,在确定了收缩率较小的配比后,据此收缩率确定底板分块的最大长
度为 45m,相邻块之间混凝土浇筑的时间间隔为 14d。
(2)看台楼层 选择不同的水泥和多种外加剂进行配合比试验 研究 ,对外加剂
的适应性进行对比试验,得出针对不同阶段和不同 施工 部位的优化配合比。 北区采
用深圳产 FE—C2外加剂掺量为 1.6%,黄埔电厂的Ⅱ级粉煤灰掺量为 22%,既满足了混
凝土的强度要求,又具有良好的可泵性和 经济 性。 南区采用 HPM一 2高效缓凝减水
剂和黄埔电厂的Ⅱ级粉煤灰得出的配合比,即:水泥:混合材:砂:石:水:外加剂=l:
0.23:2.17:3.20:0.53:0.016,水泥、砂、石、水、粉煤灰、外加剂用量分别为
332,722,1063,176,77,5.28~m3,水胶比 0.44%,含砂率 40.4%,坍落度
145mm,质量密度 2370kg//m3,初凝 n,-Jl'~q 5—8h,终凝时间 8—10h。
3 合理增加 施工 缝数量以改善约束条件 在超大面积现浇底板、看台和楼层
中,通过合理增加 施工 缝数量,降低了约束应力,减少了混凝土收缩,取得良好的效
果。
3.1 地下室底板 为了有效控制混凝土底板的收缩变形, 施工 前经 计算 和研
究,决定调整底板分块,将大块底板划分成小块进行 施工 ,中间增加 19条 施工 缝,
把整个底板划分成 27小块,每块长度基本上控制在 45m内,底板后浇带按设计要求采用
橡胶止水片, 施工 缝和侧墙后浇带及外墙水平 施工 缝采用钢板止水片。后浇带、 施
工 缝采用新型永久性模板——快易收口网。后浇带待其两侧混凝土龄期达 2个月后再 施
工 ,采用比设计高一等级的微膨胀混凝土浇筑。底板混凝土的浇注采用跳仓法进行,相
邻两块底板混凝土浇注时间间隔为 14d,实践证明收到了很好的效果。
3.2 看台楼层 本工程形体庞大,看台楼层面积巨大,环状 结构 超长,为防止
混凝土贯通裂缝的产生,并有效控制表面裂缝的开展, 施工 过程中在不影响 结构 整体
性的前提下,兼顾 施工 方便,沿 体育 场看台和楼层环向增设了两道 施工 缝,缝处增
设构造配筋,合理划分 施工 流水段,使 施工 缝有效削减了混凝土 结构 的约束应力,
减少了蓄热量与水化热的过度积累,避免了有害裂缝的产生。