污水处理系统调试报告
一、基础信息
项目 内容
报告编号 SWC-[年份][月份][日期]-[序
号](如:SWC-20250915-023)
项目信息 项目名称:[如:XX 工业园
区污水处理站 / XX 生活小
区中水回用系统];处理规模:
[如:500m³/d(连续运行)];
处理工艺:[如:“格栅 + 调
节池 + A²/O 生物池 + 二沉
池 + 接触氧化池 + MBR
膜组件 + 消毒池”]
相关单位 建设单位:[如:XX 园区开
发有限公司];设计单位:[如:
XX 环境工程设计院];施工
单位:[如:XX 市政工程公
司];调试单位:[如:XX 环
保技术有限公司];监理单位:
[如:XX 工程监理事务所]
调试信息 调试负责人:[姓名];调试团
队成员:[姓名 1(职称:环
境工程师)、姓名 2(职称:
设备工程师)];调试周期:
[YYYY 年 MM 月 DD 日
- YYYY 年 MM 月 DD 日]
(共 [X] 天);调试依据:
[如:《城镇污水处理厂污染
物排放标准》(GB
18918-2002)一级 A 标准、
项目设计图纸(图号:
SW-2025-001)、《污水处理
工程调试技术规程》(SL
317-2004)]
二、调试背景与目标
(一)调试背景
该污水处理系统于 [YYYY 年 MM 月 DD 日] 完成主体工程与设备安装,经监理单位验收(验收报告
编号:[如:JL-20250901]),确认土建结构无渗漏、设备安装符合设计要求,具备调试条件。系统主要接收 [如:
工业园区生产废水(占比 60%,含化工、机械清洗废水)与周边生活污水(占比 40%)],需通过调试实现污
染物去除与系统稳定运行。
(二)调试目标
水质达标目标:处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标
准,核心指标要求:COD≤50mg/L、BOD₃≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮(NH₃-N)≤5mg/L(水温>12₃时)、
总磷(TP)≤
设备运行目标:所有处理单元设备(如格栅、水泵、曝气装置、膜组件)运行参数达标,故障率≤1%,连
续稳定运行≥72 小时;
工艺优化目标:确定最佳运行参数(如曝气风量、回流比、药剂投加量),使系统能耗(电耗≤・
h/m³)、药耗(PAC 投加量≤50mg/L)控制在设计范围内。
三、调试前准备工作
(一)现场勘查与设备检查
检查类别 检查内容 检查结果 处理措施
土建构筑物 调节池、生物池、二沉池渗
漏情况;池体平整度;进出
水管道连接
调节池西北角存在轻微渗
漏;生物池池壁平整度符
合要求;管道连接无松动
对调节池渗漏处采用环氧
树脂修补,24 小时闭水试
验无渗漏
核心设备 格栅机(型号:[如:
GSHP-800]):电机运行、
栅条间隙;潜水泵(型号:
[如:]):扬
程、流量;曝气风机(型号:
[如:SSR-150]):风量、
风压;MBR 膜组件(型号:
[如:PVDF 中空纤维
膜]):膜丝完整性
格栅机栅条间隙符合设计
(10mm);1 台潜水泵扬
程不足(设计 15m,实测
12m);曝气风机风量达标
(设计 20m³/min,实测
³/min);膜组件无断
丝
更换不合格潜水泵(型号
同上),重新测试扬程达
标()
辅助系统 药剂投加装置(PAC、PAM
投加泵):计量精度;在线
监测仪(COD、NH₃-N 检
测仪):校准状态;电气控
制系统:回路通断、报警功
能
PAC 投加泵计量误差
±3%(符合要求);在线
检测仪未校准;电气回路
无故障,报警功能正常
联系第三方机构校准在线
检测仪(校准证书编号:[如:
CAL-20250905])
(二)物料与人员准备
药剂准备:购置聚合氯化铝(PAC,含量≥28%)[X] 吨、聚丙烯酰胺(PAM,阴离子型,分子量 800 万)
[X] 公斤、活性污泥菌种(含水率 80%,MLSS≥3000mg/L)[X] 立方米,均符合《水处理剂》系列标准(GB/T
15892-2020、GB/T 17514-2017);
人员培训:对调试团队及后续运行人员开展 3 次培训,内容包括设备操作(如膜组件反洗流程)、水质
监测方法(如重铬酸钾法测 COD)、应急处理(如曝气中断应对),培训后考核通过率 100%。
四、调试过程与关键参数控制
(一)第一阶段:单机调试(第 1-3 天)
调试内容:逐一测试各设备空载 / 负载运行状态,记录关键参数;
核心设备调试结果:
格栅机:运行速度
曝气风机:风压 60kPa(设计 55-65kPa),运行电流 45A(额定电流 48A),噪音≤85dB;
MBR 膜组件:初始跨膜压差(TMP)(设计≤),反洗时间 15min / 次(设计 10-20min
/ 次),产水通量 15L/(m²・h)(设计 12-18L/(m²・h));
结论:所有设备单机运行正常,参数符合设计要求。
(二)第二阶段:清水联动调试(第 4-6 天)
调试内容:向系统通入清水,模拟污水流动路径,测试各单元联动运行协调性,重点检查管道通畅性、阀
门控制精度;
关键操作:
调节池水位控制在 (设计最高水位 ),通过液位传感器自动启停进水泵;
生物池进水流量控制为 20m³/h(设计 20-25m³/h),曝气系统按 “间歇曝气” 模式运行(曝气 30min,停
10min);
二沉池出水堰负荷
结论:系统清水联动运行稳定,管道无堵塞,阀门控制精度 ±5%,满足污水调试条件。
(三)第三阶段:污水驯化与负荷调试(第 7-25 天)
菌种驯化(第 7-15 天):
步骤:先向生物池投加活性污泥菌种(初始 MLSS 2000mg/L),按 “低负荷进水” 原则,首日进水比例 20%
(100m³/d),逐步提升至 50%(250m³/d);
控制参数:溶解氧(DO)2-4mg/L(通过曝气风机风量调节),pH (通过投加 NaOH 调节),污
泥龄(SRT)15d(设计 12-18d);
驯化效果:第 15 天生物池 MLSS 升至 3500mg/L,污泥沉降比(SV30)30%,镜检可见钟虫、轮虫(指
示生物活性良好)。
负荷提升与参数优化(第 16-25 天):
进水负荷:从 50% 逐步提升至 100%(500m³/d),分 3 次提升(每次提升 20%,稳定 2 天);
关键参数优化结果:
工艺单元 优化参数 优化依据 运行效果
A²/O 生物池 厌氧区 DO≤
氧区 DO
氧区 DO 2-3mg/L;污泥
回流比 100%,混合液回
流比 200%
氨氮去除率从 60% 提升
至 85%
好氧区氨氮降解速率
MBR 膜系统 反洗周期 30min(原
15min),化学清洗
(NaClO 溶液,浓度
500mg/L)每 7 天 1 次
TMP 稳定在
,无膜污染
产水浊度≤
消毒池 NaClO 投加量 5mg/L
(原 8mg/L)
出水余氯
一级 A 要求)
节省药耗 %
五、水质监测结果与达标分析
(一)连续 72 小时稳定运行监测数据(第 26-28 天)
监测指标 进水浓度范围
(mg/L)
出水浓度范围
(mg/L)
一级 A 标准
(mg/L)
去除率范围 达标情况
COD(化学需
氧量)
200-280 35-48 ≤50 82%-86% 达标
BOD₃(生化
需氧量)
80-120 6-9 ≤10 91%-95% 达标
SS(悬浮物) 100-150 5-8 ≤10 93%-96% 达标
NH₃-N(氨氮) 25-35 ≤5(水温>12₃) 81%-90% 达标
TP(总磷) 3-5 ≤ 88%-93% 达标
pH 6-9 - 达标
(二)达标分析
所有监测指标出水浓度均稳定低于一级 A 标准,去除率满足设计要求(COD 去除率≥80%、NH₃-N 去
除率≥80%);
进水浓度波动(如 COD 从 200mg/L 升至 280mg/L)时,系统出水浓度仍能保持稳定,抗冲击能力良好;
在线监测仪数据与实验室手工检测数据误差≤5%,监测结果可靠。
六、调试过程中问题与解决措施
问题编号 问题描述 发生阶段 原因分析 解决措施 整改效果
1 生物池驯化第 10
天,MLSS 下降至
1500mg/L,SV30
降至 15%
菌种驯化阶
段
进水有机负荷
过高(首次提升
至 40%,超出
菌种耐受范围)
降低进水负荷至
30%,投加葡萄糖
(50mg/L)补充碳
源,增加曝气时长
3 天后 MLSS 回
升至 2500mg/L,
SV30 升至 25%
2 MBR 膜系统运行
第 20 天,TMP 升
至 ,产水
通量下降至
10L/(m²・h)
负荷调试阶
段
膜丝表面截留
污泥过多,反洗
不彻底
采用 “清水反洗 +
化学清洗(NaClO
+ 柠檬酸)” 组合
工艺,延长化学清
洗时间至 60min
清洗后 TMP 降至
,产水通
量恢复至 15L/(m²
・h)
3 二沉池出水 SS 升
至 15mg/L,超出标
准
负荷调试阶
段
二沉池排泥周
期过长(原 48h
排泥 1 次),
污泥沉积
缩短排泥周期至
24h,调整排泥量至
50m³/d
2 天后出水 SS 降
至 8mg/L,达标
七、调试结论
整体结论:本次污水处理系统调试(涵盖单机、清水联动、污水驯化与负荷调试)已完成全部预定目标,
系统连续 72 小时稳定运行,出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A
标准,设备运行参数达标,工艺优化后能耗、药耗控制在设计范围内,判定调试合格,可移交业主单位进入正
式运行阶段。
核心成果:
确定最佳运行参数:进水流量 500m³/d,生物池 DO 2-3mg/L,污泥回流比 100%,MBR 膜反洗周期 30min,
NaClO 投加量 5mg/L;
系统处理能力:COD 去除量约 115kg/d,NH₃-N 去除量约
设计要求。
八、运行建议
日常维护:
设备维护:格栅机每周清理栅渣 1 次,曝气风机每月检查轴承温度(≤70₃),MBR 膜组件每 7 天化学
清洗 1 次,防止膜污染;
污泥管理:生物池每周监测 MLSS、SV30 各 1 次,控制 MLSS 3000-4000mg/L,SV30 25%-35%,二沉
池每日排泥 1 次;
水质监控:
每日监测进水 COD、pH、水温,出水 COD、NH₃-N、SS(实验室手工检测),在线监测仪每季度校准
1 次,确保数据准确;
若进水浓度突变(如 COD>300mg/L),立即降低进水负荷(降至 70%),并投加碳源(葡萄糖)调节
碳氮比(C/N≥5:1);
应急处理:
曝气中断:立即启动备用风机,同时停止进水,曝气恢复后逐步提升进水负荷(每小时提升 10%);
膜组件断丝:关闭故障膜组,更换断丝膜丝,重新测试产水水质,达标后方可投入运行;
能耗优化:
根据进水负荷调整曝气风量(如夜间进水负荷低时,风量降低 20%),可减少电耗约 10%;
药剂投加量按出水 TP 浓度动态调整(如出水 TP< 时,PAC 投加量降至 40mg/L)。
九、附件与备注
附件:
设备单机调试记录(编号:SWC-JL-001~015);
水质监测原始数据(含实验室检测报告,编号:SWC-JC-20250926~0928);
第三方设备校准证书、药剂合格证明;
备注:
本报告仅对本次调试的污水处理系统负责,后续运行需严格遵循本报告 “运行建议” 操作;
若系统处理水量、进水水质发生重大变化(如工业废水占比>80%),需重新开展针对性调试。
调试单位(盖章):[如:XX 环保技术有限公司]
报告出具日期:[YYYY 年 MM 月 DD 日]
联系方式:调试负责人 [姓名],电话:[XXX-XXXXXXX]