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GUANGXIDIANYE
提高电力电容器可用率、投人率措施的探讨
李明奎
(钦州供电局;广西 钦州市 535000)
【摘 要】 本文分析了电力电容器的制造工艺水平在提高,但在实际运行中可用率、投运率低的原因,并提出了解决措施。
【关键词】 电容器;可用率;投入率
1 引言
电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用
是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补
偿 ,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压
降,改善电能质量和提高设备利用率的作用。因此,电容器设
备的好坏,对电网的安全可靠供电、降低线损意义重大。
2 电容器的重要性及存在 问题
电力电容器补偿无功的原理如下:
在线路传输有功功率时,有如下关系:
P=、v/丁 UICOSq~
当线路电压U及传输的有功功率 P不变时,提高功率因
数 COS~就可以降低线路电流 I(如图 1)。
I
U X
Ix
IR U
图 1 无功补偿原理
假如系统原来的功率因数及线路电流为 COS~.和I.,提
高系统功率因数后为COS~和I:,则有如下关系:
‘
.
‘ P=x/3 UIICOS~I
P=x/3 UI2COS~2
.
’
. I,cosqoI=I2COS~2
I— Ii !
‘
COS~,
如果线路损耗原来为P 提高功率因数后为PL2,则有:
囝 2007.8(总第89期)
PIJ1=I1‘RL
PL2=I22RL= 11
COS jRL l COS j (p.J \ (p.J
按年用电量为450亿千瓦时为例来计算,统计的可变线
损约为 12%,则线损电量约为 54亿千瓦时。假如将系统的功
率因数从 0.85提高到 0.95,则每年的线损可减小 :
54—54(0.85/0.95) 10.8亿千瓦时
可见,用于无功补偿的电力电容器的节能效果是非常显
著的,加上其改善电能质量和提高设备利用率的作用,它在电
力系统的重要性是毋庸置疑的。但是在实际运行过程中,电容
器的可用率、投入率并不高,使得其难以完全起到应有的作
用。例如,2004年某供电局整个网区的电容器可用率竟然一度
在 60%左右徘徊,投入率也在 10%~20%之间,导致整个网
区无功补偿缺额巨大,严重影响了电网安全和电能质量。电容
器可用率、投入率的计算公式为:
单组电容器可用率=(1一故Ire,J,时数/统。计小时数)X 100%
单组电容器投入率 =(运行小时数 /统计小时数)X 100%
从这两项与电容器密切相关的统计指标来看,对于电容
器的可用率来说,电容器间隔设备的故障时间越少,其可用率
的指标就越高,如果设备完全没有故障,该指标最高可达到
100%;对于电容器的可用率来说,电容器能够运行出力的时
间越长,其投入率的指标也越高,但考虑到电网无功波动、设
备的备用以及轮换等因素,即使在可用率达 100%的情况下,
投入率一般也不会达到 100%,但是,通过对这两个指标的分
析,便可判断某个地区电网的无功管理水平。
3 原因分析
在分析其原因之前,首先把电容器间隔的设备清单列举
如下(以lOkV典型设计为例,如图2):
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图 2
密集型电力电容器一台、断路
器一台以及相关继电保护装置
隔离开关三组、电流互感器一
组、电抗器一组
放电线圈一组、高压电缆一段、
避雷器一组
可见,一个电容器间隔的设备
还是相当复杂的。现将某供电局
2003年一年中电容器故障情况列
表如表 1:
表 1
\ \
\ 故障原因 故障次数
}
电容器本体 无 O
断路器 真空泡故障、保护插件坏 2
隔离开关 机构卡涩、触头烧坏 2
电流互感器 无 O
电抗器 支柱绝缘子放电烧坏 1
放电线圈 渗漏,导致绝缘降低 3
高压电缆 过热 1
避雷器 损坏 1
在上面所列的 10次故障中,真正由电容器本身故障导致
的电容器间隔不能投运的原因是极少甚至是没有的。此外 ,系
统原因也有导致电容器无法正常投入的,如某变电站高压侧
系统电压长期偏高,导致其低压装设的无功设备根本无法投
入(一投就过压跳)。
近年来,我国电容器行业的制造水平逐年提高,再加上运
行经验的不断积累,电容器本身的故障率大为减少,但在电网
无功严重缺乏,急需无功补偿的时候 ,电容器在电网的可用
率、投入率却没有明显的提高。从表 1及结合实际运行情况,
分析得出原因如下:
3.1 电容器可用率 、投入率低的主要原因不在于电容器
本身,而在于其间隔内的其他设备以及电网内的其他因素上;
3.2 间隔内其他设备的选型以及质量问题导致电容器间
隔可用率低;
3.3 电力生产指挥系统在处理电容器间隔故障缺陷的问
题上重视不够,以及采购模式的原因,使得消缺时间远比其他
主设备长,最终导致电容器可用率、投入率低。
综上所述,我们没有采用系统的观点来分析问题,而只把
目光注意在电容器本身上,忽略了其他影响电容器可用率的
因素,导致了电容器故障率逐年降低,但可用率、投入率却上
不去的尴尬。
4 对策
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要改变这一情况,也应该用系统的方法 ,从设计选型、采
购、施工验收、运行管理的每一个环节人手。
4.1 设计选型上,要充分考虑电容器间隔开关频繁动作。
电流远比其他间隔大,耐受过电压也比其他间隔要求高;断路
器的真空泡要尽可能选择高端产品如合资以上品牌,操作机
构由于频繁动作,其可靠性也比其他间隔要求高;避雷器也应
该选择专门用于电容器保护的型号,隔离开关要选择质量好
和制造工艺好的厂家,减少接头发热的几率,特别在户外隔离
开关的选型上,由于 10kV户外隔离开关利润薄,大的正规厂
家都不愿意生产,都是些小厂家在做,应付一些负荷低的农村
出线间隔尚可 ,但用在承载大电流的电容间隔上 ,就很难过关
了。如何解决这一矛盾,一些供电局率先采用了正规大厂生产
的35kV的户外隔离开关,彻底解决了小厂家的 10kV户外隔
离开关的问题,这一经验很快在系统内得以推广。2002年公司
系统在成套并联电容器的技术规范书上还没有对户外隔离开
关进行规 定 ,到 了 2006年 ,已经在其 中明确 了用
GW4—35D/1250(单接地)的型号。同样的,在放电线圈的选型
上,也经历了这一过程。从表 1中可以看出,放电线圈的故障
比例是最高的。从结构原理看,放电线圈就是一台袖珍的单相
全绝缘油浸式的电压互感器,由于也是小厂家生产,工艺不过
关,很容易由于密封差导致绝缘降低最后引发故障。近年来,
国内厂家的制造工艺水平在不断的改善和提高,干式绝缘的
互感器已经开始逐步推广,原来用的油浸式,已改用质量好工
艺佳的干式绝缘放电线圈,此举大幅度地降低了电容器间隔
的故障率,这一项,也在公司2006年的成套并联电容器技术
规范书里得到了确认。
4.2 在采购上,电容器组的成套装置里,大家原来都只是
关注电容器本身只要“系出名门”,而对其他的一些附件如隔
离开关、放电线圈、甚至支柱绝缘子就没有特别的关注。因此,
这些厂家为了在竞争激烈的招投标市场上最终得以低价中
标,就把这些附件产品委托一些出价低廉的小厂家做,结果 自
然可想而知了。在发生问题后,在要求质量保修或是索要备品
更换时,由于这些小厂大多售后服务不到位,而且都要通过这
些大的厂家来中转信息,整个售后服务不尽人意,导致了消缺
时间远比其他的设备要长。因此,必须要从采购模式上有所改
进。第一种方式是在规范书里给卖方指定了附属设备的型号
规格,入围厂家 ,这样就堵住了那些劣质产品的入 口;第二种
(下转第 106页)
2007.8(总第89期) 圃
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开, I、Ⅱ段直流母线分列运行。3号充电机处于热备用状
态。
由此可见,直流系统改造完成后,实现了变电站直流系
统精度高、可靠性强,并具有运行安全灵活等功能。
5 施工步骤 (共分为四个阶段)
5.1 第一阶段:3号充电机屏安装调试,3号充电机接
人原直流母线试运行。将新增 I段直流母线屏 、Ⅱ段直流母
线屏与 3号充电机正确连接。3号充电机屏向新增 I段直流
母线屏、Ⅱ段直流母线屏充电,检查直流屏上各监控模块 、
切换刀闸及开关是否工作正常。对直流系统上送至监控系统
信号进行检查。
5_2 第二阶段:原直流 I段母线与Ⅱ段母线并列,2号
充电机及 2号蓄电池组向 I段、Ⅱ段母线供电。3号充电机
可作为备用电源投入。1号充电机及 1号蓄电池组退出运行。
新增 1号直流联络屏接人 1号充电机及 1号蓄电池组。工作
结束后恢复原直流母线分列运行方式。1号充电机及 1号蓄
电池组同时向新旧直流母线供电。
5.3 第三阶段:原直流 I段母线与Ⅱ段母线并列,1号
充电机及 1号蓄电池组向 I段、Ⅱ段母线供电。3号充电机
可作为备用电源投入。2号充电机及 2号蓄电池组退出运行。
2号直流联络屏接人 2号充电机及 2号蓄电池组。工作结束
后恢复原直流母线分列运行方式。2号充电机及 2号蓄电池
组同时向新旧Ⅱ段直流母线供电。
5.4 第四阶段:将原有直流馈线屏的负荷逐步迁移至新
的直流馈线屏上。全部负荷转移工作结束后,直流系统改造
工作完成。
6 结语
本文从施工方案中分析和论述了变电站旧直流系统的改
造过程,在 500kV罗洞变电站的实际改造中已成功应用 ,方
案中的着重点是保证改造期间变电站 内直流系统 的正常运
行。本直流系统改造的方法可以为其它直流系统改造提供经
验及借鉴。
参考文献
[1]能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册 (2):电气二
次部分[M].北京:中国电力出版社, 1991
[21宋继成.220kV~500kV变电所二次接线设计[M]. 北京:中国
电力出版社, 1996
(上接第 103页)
方式是把主设备和附属设备分开采购,这样 ,就可直接联系到
可靠的厂家,售后服务就能得到保证。
4.3 在施工验收和运行管理中,对待电容器间隔也应该
和对待其他馈线间隔一样重视。对于现场运行和检修人员来
说,电容器间隔有故障,退出来了,与其他的出线间隔相比,不
会有客户的投诉电话,也不会承受供电量损失的压力,无功缺
乏困扰到的只是调度人员。因此,在整个生产管理系统中,设
备消缺流程里对于电容器的级别一定不能偏低,整个消缺流
程也应确保高效,而且要强调员工对于制度执行的刚性,能够
在今天修好的就不要拖到第二天,这样 ,才能够从管理上确保
电容器的可用率和投运率的提高。
圃 2007.8(总第89期)
采取这三项措施后,某供电局 2005年电容器可用率达到
了89.80%,到 2006年、2007年(截止到5月份),可用率都是
100%,投入率从原来的 10%~20%升至了49.5%,效果非常
明显。
5 结 语
要解决提高电力电容器的制造工艺水平和在实际运行中
可用率、投运率低的问题 ,应该采用系统的方法,从设计选型、
采购、施工验收、运行管理的每一个环节人手,这样才能最终
消除电容器可用率、投入率低的障碍。
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